目 錄
一、 簡介―――――――――――――――――――――――3
二、 行業(yè)分析―――――――――――――――――――――3-4
三、 傳統(tǒng)空壓機運行問題――――――――――――――――4-5
四、 變頻空壓機優(yōu)點――――――――――――――――――5-6
五、 變頻改造方案設(shè)計―――――――――――――――――6-8
六、 投資效益分析―――――――――――――――――――8-10
螺桿式空壓機變頻節(jié)能解決方案 第3頁,共10頁
一、 簡介
一直致力于空壓機、注塑機、風(fēng)機等高能耗用電設(shè)備節(jié)能改造,擁有多名專業(yè)技術(shù)人才和豐富的工程經(jīng)驗。
針對工廠空壓機電能浪費嚴重,節(jié)能需求迫切的現(xiàn)狀,利用變頻矢量控制技術(shù),推出完整的螺桿式空壓機變頻節(jié)能解決方案。
★ 空壓機改造工程業(yè)績
|
客戶名稱 |
空壓機品牌 |
功 率 |
數(shù)量 |
地址 |
|
|
英格索蘭\復(fù)盛 |
120KW,110KW,75KW |
3臺 |
|
|
|
德萊奧蘭 |
75KW |
1臺 |
|
|
浪潮 |
55KW |
1臺 |
|
|
|
阿特拉斯 |
55KW |
1臺 |
|
|
開山 |
22KW |
1臺 |
|
|
|
捷豹 |
37KW,22KW |
2臺 |
水閣工業(yè)區(qū)龍慶路 |
|
|
開山 |
22KW |
1臺 |
南山工業(yè)區(qū)園中路 |
|
|
阿特拉斯 |
55KW |
1臺 |
龍泉工業(yè)園 |
|
|
LG |
22KW |
1臺 |
水閣工業(yè)區(qū) |
|
|
阿特拉斯 |
30KW,37KW,45KW |
3臺 |
水閣工業(yè)區(qū)惠民街 |
二、行業(yè)分析
我國風(fēng)機、水泵、空氣壓縮機總量約4200萬臺,裝機容量約1.1億千瓦。但這些大功率耗能系統(tǒng)實際運行效率僅為30~40%,其損耗電能占總發(fā)電量的38%以上。這是由于許多風(fēng)機、水泵、空氣壓縮機的拖動電機都是處于恒速運轉(zhuǎn)狀態(tài),而生產(chǎn)中的風(fēng)、水流量以及氣壓需求卻是處于變動狀態(tài);還有許多企業(yè)在進行系統(tǒng)設(shè)計時,容量選擇得比較大,系統(tǒng)匹配不合理,因而造成大量的能源浪費。
螺桿式空壓機變頻節(jié)能解決方案 第4頁,共10頁
國家提供專項資金大力支持節(jié)能降耗,這也進一步推動空壓機產(chǎn)業(yè)升級,現(xiàn)如今變頻空壓機越來越受廣大用戶接受。變頻空壓機已成為未來空壓機產(chǎn)業(yè)的主流。
三、 傳統(tǒng)空壓機運行問題
● 電能浪費
傳統(tǒng)加--卸載式空壓機,電能主要浪費在:
a) 加載時電能的消耗
在壓力達到所需工作壓力后,傳統(tǒng)控制方式?jīng)Q定其壓力會繼續(xù)上升至卸載壓力。在加載過程中電流非常大,而且產(chǎn)生很大熱量和噪音,從而導(dǎo)致電能損失。另一方面,高壓氣體進入氣動單元前,其壓力需經(jīng)減壓閥減壓,這一過程同樣耗能。
b) 卸載時電能的消耗
當(dāng)壓力達到卸載壓力時,空壓自動打開卸載閥,使電機空轉(zhuǎn),造成嚴重的電能浪費。空壓機卸載時功耗約占滿載時的30%~50%,可見傳統(tǒng)空壓機有明顯的節(jié)能空間。
螺桿式空壓機變頻節(jié)能解決方案 第5頁,共10頁
● 工頻啟動沖擊電流大
主電機雖然采用Y-△減壓啟動方式,但啟動電流仍然達到額定電流的5~7倍,
對電網(wǎng)沖擊非常大。
● 壓力不穩(wěn)定,自動化程度低
傳統(tǒng)空壓機自動化程度低,輸出壓力的調(diào)節(jié)是靠對加卸載閥、調(diào)節(jié)閥的控制來實現(xiàn)的。調(diào)節(jié)速度慢、精度低,致使輸出壓力不穩(wěn)。對于特殊應(yīng)用場合(如:噴涂、氣動儀表等)相當(dāng)不利。
● 設(shè)備維護量大
空壓機啟動電流高達額定電流的5~7倍,其工作方式?jīng)Q定加卸載閥反復(fù)動作,部件易老化,對油管、油封和軸承形成沖擊,增加設(shè)備維護量。
四、 變頻空壓機的優(yōu)點
● 節(jié)能
節(jié)能原理:變頻調(diào)速控制系統(tǒng)以輸出壓力作為控制對象,由變頻器、壓力傳感器、電動機組合成閉環(huán)恒壓控制系統(tǒng),工作壓力值由操作面板直接設(shè)置,現(xiàn)場壓力由傳感器檢測,轉(zhuǎn)換成0~5V電壓信號或4~20mA電流信號后反饋給變頻
螺桿式空壓機變頻節(jié)能解決方案 第6頁,共10頁
器,變頻器通過內(nèi)置PID進行比較計算,從而調(diào)節(jié)電動機輸出頻率,達到空壓機恒壓和節(jié)能的目的。變頻節(jié)能表現(xiàn)在:
a) 變頻器通過電機轉(zhuǎn)速來調(diào)整氣體流量,使電機的輸出功率與用氣量成正比,保持電動機的高效運行。功率因素高、無功損耗少、節(jié)能效果明顯。
b) 軟啟軟停機。啟動電流小,電網(wǎng)沖擊減少。減小對油管、軸承等部件的沖擊,減少設(shè)備維護量。
c) 自動快速休眠使得空載時間變短,電機可完全停止,最大程度節(jié)能。
d) 輸出壓力穩(wěn)定。壓力輸出波動范圍只有±0.1MPa,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
e) 噪音低。變頻根據(jù)用氣量提供能量,沒有太多能量損耗,電機運行頻率低,減少頻繁加卸載,因此機械傳動噪音變小。
五、 變頻改造方案設(shè)計
●選用格立特一體化變頻控制柜和遠傳式壓力傳感器(電壓式)。
1、 格立特一體化變頻控制柜具有國際先進矢量技術(shù),能使電機處于高精度、高轉(zhuǎn)矩保持能力、內(nèi)置直流濾波器及完整的過流、過壓、過載、電流異常
螺桿式空壓機變頻節(jié)能解決方案 第7頁,共10頁
等12項保護功能。保證空壓機系統(tǒng)穩(wěn)定和可靠性
2、 遠傳壓力傳感器(電壓式)雖然價格低廉,但完全能滿足壓力檢測反饋功能。電流式傳感器要求較好的工作環(huán)境,容易受環(huán)境影響損壞或精度降低。
● 改造結(jié)構(gòu)示意圖
●改造設(shè)計要求
根據(jù)原工況存在的問題并結(jié)合生產(chǎn)工藝要求,空壓機變頻改造后系統(tǒng)應(yīng)滿足以下要求:
1、主電機變頻運行狀態(tài)保持儲氣罐出口壓力穩(wěn)定,壓力波動范圍不超過±0.01Mpa;
2、系統(tǒng)應(yīng)具有變頻和工頻兩套控制回路,確保變頻出現(xiàn)異常跳保護時,不影響生產(chǎn);
3、在用電氣量小 情況下,變頻器處在低頻運行時,應(yīng)保障電機繞組溫度和電機的噪音不超過允許的范圍。
螺桿式空壓機變頻節(jié)能解決方案 第8頁,共10頁
●注意事項
1、空壓機是大轉(zhuǎn)動慣量負載,必須選用具有高啟動轉(zhuǎn)矩的無速度傳感器矢量變頻器,保證即能實現(xiàn)恒壓供氣連續(xù)性,又保證設(shè)備可靠穩(wěn)定 運行;
2、為了有效濾除變頻器輸入、輸出電流中 高次諧波分量,減小因高次諧波引起的電磁干擾,須選用內(nèi)置直流濾波器的變頻器,55KW以上加裝輸出交流電抗器,減小電機運行噪音和溫升,提高電動機的穩(wěn)定性。
3、 電機運行時最低頻率不得低于25HZ。
● 改造電氣原理圖(另附)
六、 投資效益分析
1、 設(shè)備清單(55KW空壓機)
|
設(shè)備名稱 |
型號 |
數(shù)量 |
單價 |
金額 |
備注 |
|
一體化變頻控制柜 |
VF10-55G3 |
1套 |
33000.00 |
33000.00 |
格立特矢量技術(shù) |
|
遠傳壓力傳感器 |
Y150-10 |
1只 |
200.00 |
200.00 |
上海儀表 |
|
轉(zhuǎn)換電源 |
5V |
1只 |
70.00 |
70.00 |
臺灣銘偉 |
|
輸入輸出電抗器 |
200A |
2只 |
1200.00 |
2400.00 |
|
|
連接線 |
50M2 |
30米 |
45.00 |
1350.00 |
|
|
屏蔽線 |
4*1 |
10米 |
6.00 |
60.00 |
|
|
含安裝調(diào)試總價 |
37080.00 |
|
2、 直接經(jīng)濟效益
某公司空壓機運行參數(shù)(觀察時間:2009年10月8日)
|
額定排氣壓力 |
額定排氣量 |
電機功率 |
電機額定電流 |
|
0.80Mpa |
10.5m3/Min |
55KW |
110A |
|
電機空載電流 |
總運行時間 |
加載運行時間 |
空載率 |
|
76A |
6400小時 |
2980小時 |
0.53 |
(1)工頻運行狀態(tài)下空載損耗:
已知空壓機總運行時間為6400小時,加載運行時間為2980小時,則空載率為:(6400-2980)÷6400=53%
螺桿式空壓機變頻節(jié)能解決方案 第9頁,共10頁
年空載損耗W (年總運行時間取 5000小時) Ue—電源電壓,取380V;
W= √3×Ue×I0×COSφ÷η×年總運行時間×空載率 η--電機效率,取0.872;
=1.732×380×76×0.88÷0.872×5000×0.53 I0—空載電流,取76A;
=133769.5(KWh) COSφ—功率因數(shù),取0.88;
年空載損耗費用 F
F=W×0.8元/度
=133769.5×0.8
=107015.6元
(2)變頻控制下的節(jié)能分析
采用變頻控制方式,當(dāng)空壓機空載時,主電機降到20HZ運行。
電機25HZ運行電流與50HZ運行電流大小基本相同,而定子繞阻所承受的相電壓與運行頻率成正比,即U=Ue×(F變頻 / F工頻)
U=380V ×(25/50)=152V
電機功耗P=√3×Ue×I0×COSφ,因此,可以近似的認為,電機功率與運行頻率成正比,電機空載損耗與運行頻率成正比。則采用變頻控制方式,年空載損耗為W1
W1=W×(F變頻 / F工頻)
=133769.5×(25/50)
=66884.75(KWh)
變頻控制方式下年空載損耗費用為F1
F1= W1×0.8元/度
=66884.75×0.8
=53507.8元
通過以上計算,空壓機由工頻運行改為變頻控制,僅空載損耗一項,每年可節(jié)約電費:F- F1=(107015.6-53507.8)=53507.8元。
螺桿式空壓機變頻節(jié)能解決方案 第10頁,共10頁
3、 間接經(jīng)濟效益
通過節(jié)能改造,不僅節(jié)約電能,同時在以下幾方面帶來較大的經(jīng)濟效益
(1) 由于設(shè)備具有軟啟停功能,啟動瞬間電流控制在1~1.5倍,大大減少對用電系統(tǒng)的沖擊。
(2) 由于總功耗下降,空壓機整個用電系統(tǒng)溫度大幅下降,設(shè)備和開關(guān)觸點使用壽命延長,維修費用相對減少。
(3) 不僅節(jié)約電能,同時減少變壓器容量,減少變壓器擴容費用,為新增設(shè)備提供更多空間。
4、 回收期
跟據(jù)長期的節(jié)能改造經(jīng)驗和實際數(shù)據(jù)貴公司空壓機節(jié)能率在25%以上,回收成本在8-10個月左右收回.節(jié)能器壽命為10年。
七、 質(zhì)量與售后
公司擁有優(yōu)秀的技術(shù)隊伍和全國的服務(wù)網(wǎng)點,為我公司發(fā)展提供了技術(shù)支撐,并為我們客戶提供良好的售后服務(wù)提供了必要的條件,我公司本著“信譽第一、服務(wù)至上的宗旨竭誠為您服務(wù)。品質(zhì)問題18個月內(nèi)免費維修,終身成本價維護;問題投訴麗水市1到3個小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理。