1 引言
隨著網絡技術的發(fā)展,工業(yè)自動化領域越來越多的器件和設備逐漸向網絡化發(fā)展。變頻器是煙草行業(yè)應用非常普遍的調速設備,以往調速都是通過向變頻器輸入4~20mA的電流(或者是0~10V電壓)信號,這種方式接線簡單,成本低廉。
但是,如果需要增加對變頻器的訪問內容,如啟停信號、控制方式等,常規(guī)的硬件接線方式就難以實現了,必須通過網絡方式。
有兩種方式可以實現將變頻器接入網絡,第一種方式,通過如Profibus-DP、DeviceNet等現場總線,這種方式適用于大系統(tǒng),通訊數據量大的情況;第二種方式,應用變頻器本身自帶的RS-485通訊接口組成網絡,這種方式適用于小系統(tǒng),通訊數據量不大,成本要求較低的情況。本文將以Danfoss VLT5000系列變頻器為例,詳細介紹如何通過變頻器本身自帶的RS-485通訊接口實現網絡通訊。
2 在脫箱機的應用
2.1 脫箱機的控制現狀
脫箱機是煙草制絲線中的重要設備,用于葉片處理段,主要是負責將紙箱脫掉,再將紙箱回收。典型脫箱機是由六個獨立回轉運動構成,其速度隨一定的比例關系變化。
較新的脫箱機的六個回轉運動機構獨立傳動,采用觸摸屏+PLC+變頻器調速方案,觸摸屏、PLC、變頻器之間通過RS-485串口以通訊方式進行數據交換。線路極其簡潔,硬件成本低廉,并且擴展了脫箱機的功能。
上世紀90年代初開發(fā)的變頻器雖然也是采用觸摸屏+PLC+變頻器控制方案,但是它們的PLC對變頻器控制是采用開關量+模擬量方式,而筆者開發(fā)的PLC對變頻器控制是采用串口通訊方式。RS-485串口協(xié)議連接智能現場設備和自動化系統(tǒng)的數字式、雙向傳輸、多分支結構的通信網絡。
2.2 本控制系統(tǒng)的特點
(1)現場通信數字化
傳統(tǒng)技術中,現場設備與控制器的連接是一對一,信號傳遞是0~10V或4~20mA模擬信號或24VDC開關量信號。應用串口通訊技術可用一條通信電纜將控制器與現場設備連接,使用數字化通信完成底層設備通信及控制要求,靈活的數字通信將簡化現場布線,節(jié)省二次電纜,提高信號傳輸的精度和可靠性。
(2)開放性和互操作性
集現場設備的遠程控制,參數化及故障診斷為一體。
簡化了工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)的集成,優(yōu)越的經濟性,與傳統(tǒng)設備點對點的接線方式相比,多臺設備共享一條總線的系統(tǒng)能夠節(jié)省大量的電纜及相關設備,連接設備與接頭校對工作量也大大減少。當需增加現場設備時,無需增設新的電纜,可就近連接在原有的電纜上,在硬件投資上有著明顯的優(yōu)勢。
2.3 脫箱機控制系統(tǒng)
(1)脫箱機控制框圖
脫箱機控制框圖如圖1所示。

圖1 脫箱機控制框圖
脫箱機有共3個電機需要驅動,上升電機,旋轉電機,翻轉電機;紙箱回收系統(tǒng)三個電機,送箱電機,提升電機,收集紙箱電機,本系統(tǒng)采用6個VLT5000型丹佛斯變頻器去控制這6個電機,主控單元采用西門子S7-226通過RS-485串口控制6臺變頻器。S7-226PLC作為系統(tǒng)主站,6只VLT5000變頻器作為從站,HMI人機界面使用MT510TV4觸摸屏。通過HMI設定工藝參數,并將工藝參數成組地存儲在PLC的用戶數據區(qū)內,并且隨時可以調用這些參數。
由于信息交換是雙向的,因而可以方便地改變從站變頻器的很多參數,如本設備經常需要改變變頻器啟動時間,停車時間等參數。也可以通過RS-485串口監(jiān)控電機運行狀態(tài),實現故障診斷功能,如本設備要監(jiān)控電機電流可以通過讀參數值,即電機電流來了解電機負荷情況。
(2)脫箱機控制程序框圖
脫箱機控制程序框圖如圖2所示。

1 引言
隨著網絡技術的發(fā)展,工業(yè)自動化領域越來越多的器件和設備逐漸向網絡化發(fā)展。變頻器是煙草行業(yè)應用非常普遍的調速設備,以往調速都是通過向變頻器輸入4~20mA的電流(或者是0~10V電壓)信號,這種方式接線簡單,成本低廉。
但是,如果需要增加對變頻器的訪問內容,如啟停信號、控制方式等,常規(guī)的硬件接線方式就難以實現了,必須通過網絡方式。
有兩種方式可以實現將變頻器接入網絡,第一種方式,通過如Profibus-DP、DeviceNet等現場總線,這種方式適用于大系統(tǒng),通訊數據量大的情況;第二種方式,應用變頻器本身自帶的RS-485通訊接口組成網絡,這種方式適用于小系統(tǒng),通訊數據量不大,成本要求較低的情況。本文將以Danfoss VLT5000系列變頻器為例,詳細介紹如何通過變頻器本身自帶的RS-485通訊接口實現網絡通訊。
2 在脫箱機的應用
2.1 脫箱機的控制現狀
脫箱機是煙草制絲線中的重要設備,用于葉片處理段,主要是負責將紙箱脫掉,再將紙箱回收。典型脫箱機是由六個獨立回轉運動構成,其速度隨一定的比例關系變化。
較新的脫箱機的六個回轉運動機構獨立傳動,采用觸摸屏+PLC+變頻器調速方案,觸摸屏、PLC、變頻器之間通過RS-485串口以通訊方式進行數據交換。線路極其簡潔,硬件成本低廉,并且擴展了脫箱機的功能。
上世紀90年代初開發(fā)的變頻器雖然也是采用觸摸屏+PLC+變頻器控制方案,但是它們的PLC對變頻器控制是采用開關量+模擬量方式,而筆者開發(fā)的PLC對變頻器控制是采用串口通訊方式。RS-485串口協(xié)議連接智能現場設備和自動化系統(tǒng)的數字式、雙向傳輸、多分支結構的通信網絡。
2.2 本控制系統(tǒng)的特點
(1)現場通信數字化
傳統(tǒng)技術中,現場設備與控制器的連接是一對一,信號傳遞是0~10V或4~20mA模擬信號或24VDC開關量信號。應用串口通訊技術可用一條通信電纜將控制器與現場設備連接,使用數字化通信完成底層設備通信及控制要求,靈活的數字通信將簡化現場布線,節(jié)省二次電纜,提高信號傳輸的精度和可靠性。
(2)開放性和互操作性
集現場設備的遠程控制,參數化及故障診斷為一體。
簡化了工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)的集成,優(yōu)越的經濟性,與傳統(tǒng)設備點對點的接線方式相比,多臺設備共享一條總線的系統(tǒng)能夠節(jié)省大量的電纜及相關設備,連接設備與接頭校對工作量也大大減少。當需增加現場設備時,無需增設新的電纜,可就近連接在原有的電纜上,在硬件投資上有著明顯的優(yōu)勢。
2.3 脫箱機控制系統(tǒng)
(1)脫箱機控制框圖
脫箱機控制框圖如圖1所示。

圖1 脫箱機控制框圖
脫箱機有共3個電機需要驅動,上升電機,旋轉電機,翻轉電機;紙箱回收系統(tǒng)三個電機,送箱電機,提升電機,收集紙箱電機,本系統(tǒng)采用6個VLT5000型丹佛斯變頻器去控制這6個電機,主控單元采用西門子S7-226通過RS-485串口控制6臺變頻器。S7-226PLC作為系統(tǒng)主站,6只VLT5000變頻器作為從站,HMI人機界面使用MT510TV4觸摸屏。通過HMI設定工藝參數,并將工藝參數成組地存儲在PLC的用戶數據區(qū)內,并且隨時可以調用這些參數。
由于信息交換是雙向的,因而可以方便地改變從站變頻器的很多參數,如本設備經常需要改變變頻器啟動時間,停車時間等參數。也可以通過RS-485串口監(jiān)控電機運行狀態(tài),實現故障診斷功能,如本設備要監(jiān)控電機電流可以通過讀參數值,即電機電流來了解電機負荷情況。
(2)脫箱機控制程序框圖
脫箱機控制程序框圖如圖2所示。

圖2 脫箱機程序框圖
3 Danfoss FC協(xié)議
Danfoss VLT5000每臺變頻器都配備有一個標準的RS-485通訊接口,使之可在兩個協(xié)議間選擇:Profidrive與Danfoss FC,這符合脫箱機使用條件。則選擇Danfoss FC協(xié)議即在參數“512”中選擇“1”。
Danfoss VLT5000通訊電碼結構是由一個起始字節(jié)(STX)開始,這個起始字節(jié)為STX=2(十六進制)。隨后是表示電碼長度(LGE)的字節(jié)和表示變頻器地址的字節(jié)(ADR)。然后是一些數據字節(jié)。整個電碼由一個數據控制字節(jié)(BCC)來結束。如表1所示。
表1 通訊電碼結構
![]()
電碼長度(LGE)是數據字節(jié)的數目和地址字節(jié)(ADR)再加上電碼校驗字節(jié)(BCC)數目的總和。
數據字節(jié)(DATA)分成兩個部分即參數塊和過程塊,如表2所示。
表2 參數塊和過程塊
![]()
參數塊用于在主機與從機間傳遞參數;
過程塊包括: 控制字和參考值(主站到從站);
狀態(tài)字和實際值(從站到主站)。
對應于FC協(xié)議的主站到從站的控制字如表3所示。
表3 主站到從站的控制字

參考值作為一個16位的字傳送給變頻器。參考值在整數表示為0—±32767(±200%),16384(十六進制4000)相當于100%。它具有下述格式:0-16384相對于參數204最小參考值—參數205最大參考值。
對應于FC協(xié)議的從站到主站的狀態(tài)字如表4所示。
表4 從站到主站控制字

實際值即變頻器當前輸出頻率作為一個16位的字傳送。這個值在整數表示為0—±32767(±200%),16384(十六進制4000)相當于100%。
脫箱機的主站PLC對從站變頻器就是通過“控制字”“參考值”對變頻器實施“啟、?!?,“正、反轉”及“頻率”大小的控制。通過“狀態(tài)字”“實際值”“參數塊”對變頻器運行情況,故障狀態(tài),負荷情況實施監(jiān)控。
4 結束語
本文介紹脫箱機控制系統(tǒng)已在相關企業(yè)運行,實際開發(fā)和應用情況表明,和以前的情況相比,這套系統(tǒng)設計、安裝周期都很短,現場的接線也大大簡化,調試簡單,可靠性也得到提高。
RS-485串口通訊協(xié)議采用網絡技術、微處理等先進技術實現現場設備的智能化、通訊數據化、可以預見它的使用將在以后得到蓬勃的發(fā)展。
圖2 脫箱機程序框圖
3 Danfoss FC協(xié)議
Danfoss VLT5000每臺變頻器都配備有一個標準的RS-485通訊接口,使之可在兩個協(xié)議間選擇:Profidrive與Danfoss FC,這符合脫箱機使用條件。則選擇Danfoss FC協(xié)議即在參數“512”中選擇“1”。
Danfoss VLT5000通訊電碼結構是由一個起始字節(jié)(STX)開始,這個起始字節(jié)為STX=2(十六進制)。隨后是表示電碼長度(LGE)的字節(jié)和表示變頻器地址的字節(jié)(ADR)。然后是一些數據字節(jié)。整個電碼由一個數據控制字節(jié)(BCC)來結束。如表1所示。
表1 通訊電碼結構
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電碼長度(LGE)是數據字節(jié)的數目和地址字節(jié)(ADR)再加上電碼校驗字節(jié)(BCC)數目的總和。
數據字節(jié)(DATA)分成兩個部分即參數塊和過程塊,如表2所示。
表2 參數塊和過程塊
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參數塊用于在主機與從機間傳遞參數;
過程塊包括: 控制字和參考值(主站到從站);
狀態(tài)字和實際值(從站到主站)。
對應于FC協(xié)議的主站到從站的控制字如表3所示。
表3 主站到從站的控制字

1 引言
隨著網絡技術的發(fā)展,工業(yè)自動化領域越來越多的器件和設備逐漸向網絡化發(fā)展。變頻器是煙草行業(yè)應用非常普遍的調速設備,以往調速都是通過向變頻器輸入4~20mA的電流(或者是0~10V電壓)信號,這種方式接線簡單,成本低廉。
但是,如果需要增加對變頻器的訪問內容,如啟停信號、控制方式等,常規(guī)的硬件接線方式就難以實現了,必須通過網絡方式。
有兩種方式可以實現將變頻器接入網絡,第一種方式,通過如Profibus-DP、DeviceNet等現場總線,這種方式適用于大系統(tǒng),通訊數據量大的情況;第二種方式,應用變頻器本身自帶的RS-485通訊接口組成網絡,這種方式適用于小系統(tǒng),通訊數據量不大,成本要求較低的情況。本文將以Danfoss VLT5000系列變頻器為例,詳細介紹如何通過變頻器本身自帶的RS-485通訊接口實現網絡通訊。
2 在脫箱機的應用
2.1 脫箱機的控制現狀
脫箱機是煙草制絲線中的重要設備,用于葉片處理段,主要是負責將紙箱脫掉,再將紙箱回收。典型脫箱機是由六個獨立回轉運動構成,其速度隨一定的比例關系變化。
較新的脫箱機的六個回轉運動機構獨立傳動,采用觸摸屏+PLC+變頻器調速方案,觸摸屏、PLC、變頻器之間通過RS-485串口以通訊方式進行數據交換。線路極其簡潔,硬件成本低廉,并且擴展了脫箱機的功能。
上世紀90年代初開發(fā)的變頻器雖然也是采用觸摸屏+PLC+變頻器控制方案,但是它們的PLC對變頻器控制是采用開關量+模擬量方式,而筆者開發(fā)的PLC對變頻器控制是采用串口通訊方式。RS-485串口協(xié)議連接智能現場設備和自動化系統(tǒng)的數字式、雙向傳輸、多分支結構的通信網絡。
2.2 本控制系統(tǒng)的特點
(1)現場通信數字化
傳統(tǒng)技術中,現場設備與控制器的連接是一對一,信號傳遞是0~10V或4~20mA模擬信號或24VDC開關量信號。應用串口通訊技術可用一條通信電纜將控制器與現場設備連接,使用數字化通信完成底層設備通信及控制要求,靈活的數字通信將簡化現場布線,節(jié)省二次電纜,提高信號傳輸的精度和可靠性。
(2)開放性和互操作性
集現場設備的遠程控制,參數化及故障診斷為一體。
簡化了工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)的集成,優(yōu)越的經濟性,與傳統(tǒng)設備點對點的接線方式相比,多臺設備共享一條總線的系統(tǒng)能夠節(jié)省大量的電纜及相關設備,連接設備與接頭校對工作量也大大減少。當需增加現場設備時,無需增設新的電纜,可就近連接在原有的電纜上,在硬件投資上有著明顯的優(yōu)勢。
2.3 脫箱機控制系統(tǒng)
(1)脫箱機控制框圖
脫箱機控制框圖如圖1所示。

圖1 脫箱機控制框圖
脫箱機有共3個電機需要驅動,上升電機,旋轉電機,翻轉電機;紙箱回收系統(tǒng)三個電機,送箱電機,提升電機,收集紙箱電機,本系統(tǒng)采用6個VLT5000型丹佛斯變頻器去控制這6個電機,主控單元采用西門子S7-226通過RS-485串口控制6臺變頻器。S7-226PLC作為系統(tǒng)主站,6只VLT5000變頻器作為從站,HMI人機界面使用MT510TV4觸摸屏。通過HMI設定工藝參數,并將工藝參數成組地存儲在PLC的用戶數據區(qū)內,并且隨時可以調用這些參數。
由于信息交換是雙向的,因而可以方便地改變從站變頻器的很多參數,如本設備經常需要改變變頻器啟動時間,停車時間等參數。也可以通過RS-485串口監(jiān)控電機運行狀態(tài),實現故障診斷功能,如本設備要監(jiān)控電機電流可以通過讀參數值,即電機電流來了解電機負荷情況。
(2)脫箱機控制程序框圖
脫箱機控制程序框圖如圖2所示。

圖2 脫箱機程序框圖
3 Danfoss FC協(xié)議
Danfoss VLT5000每臺變頻器都配備有一個標準的RS-485通訊接口,使之可在兩個協(xié)議間選擇:Profidrive與Danfoss FC,這符合脫箱機使用條件。則選擇Danfoss FC協(xié)議即在參數“512”中選擇“1”。
Danfoss VLT5000通訊電碼結構是由一個起始字節(jié)(STX)開始,這個起始字節(jié)為STX=2(十六進制)。隨后是表示電碼長度(LGE)的字節(jié)和表示變頻器地址的字節(jié)(ADR)。然后是一些數據字節(jié)。整個電碼由一個數據控制字節(jié)(BCC)來結束。如表1所示。
表1 通訊電碼結構
![]()
電碼長度(LGE)是數據字節(jié)的數目和地址字節(jié)(ADR)再加上電碼校驗字節(jié)(BCC)數目的總和。
數據字節(jié)(DATA)分成兩個部分即參數塊和過程塊,如表2所示。
表2 參數塊和過程塊
![]()
參數塊用于在主機與從機間傳遞參數;
過程塊包括: 控制字和參考值(主站到從站);
狀態(tài)字和實際值(從站到主站)。
對應于FC協(xié)議的主站到從站的控制字如表3所示。
表3 主站到從站的控制字

參考值作為一個16位的字傳送給變頻器。參考值在整數表示為0—±32767(±200%),16384(十六進制4000)相當于100%。它具有下述格式:0-16384相對于參數204最小參考值—參數205最大參考值。
對應于FC協(xié)議的從站到主站的狀態(tài)字如表4所示。
表4 從站到主站控制字

實際值即變頻器當前輸出頻率作為一個16位的字傳送。這個值在整數表示為0—±32767(±200%),16384(十六進制4000)相當于100%。
脫箱機的主站PLC對從站變頻器就是通過“控制字”“參考值”對變頻器實施“啟、停”,“正、反轉”及“頻率”大小的控制。通過“狀態(tài)字”“實際值”“參數塊”對變頻器運行情況,故障狀態(tài),負荷情況實施監(jiān)控。
4 結束語
本文介紹脫箱機控制系統(tǒng)已在相關企業(yè)運行,實際開發(fā)和應用情況表明,和以前的情況相比,這套系統(tǒng)設計、安裝周期都很短,現場的接線也大大簡化,調試簡單,可靠性也得到提高。
RS-485串口通訊協(xié)議采用網絡技術、微處理等先進技術實現現場設備的智能化、通訊數據化、可以預見它的使用將在以后得到蓬勃的發(fā)展。
參考值作為一個16位的字傳送給變頻器。參考值在整數表示為0—±32767(±200%),16384(十六進制4000)相當于100%。它具有下述格式:0-16384相對于參數204最小參考值—參數205最大參考值。
對應于FC協(xié)議的從站到主站的狀態(tài)字如表4所示。
表4 從站到主站控制字

脫箱機的主站PLC對從站變頻器就是通過“控制字”“參考值”對變頻器實施“啟、停”,“正、反轉”及“頻率”大小的控制。通過“狀態(tài)字”“實際值”“參數塊”對變頻器運行情況,故障狀態(tài),負荷情況實施監(jiān)控。
4 結束語
本文介紹脫箱機控制系統(tǒng)已在相關企業(yè)運行,實際開發(fā)和應用情況表明,和以前的情況相比,這套系統(tǒng)設計、安裝周期都很短,現場的接線也大大簡化,調試簡單,可靠性也得到提高。
RS-485串口通訊協(xié)議采用網絡技術、微處理等先進技術實現現場設備的智能化、通訊數據化、可以預見它的使用將在以后得到蓬勃的發(fā)展。










