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晶閘管串級調速在供水泵房的應用與分析

 

1 引言
為促進企業(yè)技術進步和提高經濟效益,讓科學技術更好地發(fā)揮其第一生產力的作用,“節(jié)能降耗”工作已經列為企業(yè)的重點工作之一。目前各種調速方式已被廣泛應用于平方轉矩及恒轉矩負載中其節(jié)能效果顯著,回報周期短?,F(xiàn)就晶閘管串級調速在供水泵房中的應用做簡要介紹和分析。

2 晶閘管串級調速裝置的性能簡介
(1) 調速范圍60%~100%額定轉速;
(2) 采用繼電操作電路,其核心部件為可編程控制器(f1-60mr-ul),以控制電機的起動、停止,運行狀態(tài)的切換及系統(tǒng)故障保護;
(3) 可實現(xiàn)本控與遠控操作;
(4) 利用逆變變壓器將電能回饋到電網(wǎng);
(5) 功率因數(shù)較低,需要無功補償;
(6) 造價較低,安裝及使用條件適于供水泵房。

3 晶閘管串級調速的工作原理
對于繞線式感應電動機來說,如果定子電壓一定,即磁通近似不變,當拖動一個恒定負載時,無論轉速如何變化,其電動機靜阻力矩不變(恒轉矩特性)。所以電動機穩(wěn)定運轉在某一轉速時,在轉子回路中引入與轉子同頻率的反電勢,則轉子電流減小,因而電動力矩md(mg為負載靜阻力矩)下降,電動機便減速。隨著轉速下降,轉子電勢增加,轉子電流隨之增加,直到轉子電勢增加到等于反電勢時,轉子電流增加使電動力矩md與靜阻力矩達到平衡即md=mg,電動機便重新穩(wěn)定在新的轉速下,所以如果改變反電勢大小便可以達到調速的目的。

晶閘管串級調速裝置是用三相整流橋將轉子電勢整流為直流,然后在轉子回路中串入直流反電勢,此直流反電勢由三相橋式有源逆變器產生。通過改變逆變器中晶閘管的超前控制角β可以改變反電勢的大小,達到在同步轉速下調速的目的。有源逆變器在工作中將所吸收的轉差功率變?yōu)?0hz交流電能反饋電網(wǎng),以達到節(jié)能的目的?;驹砣绺綀D所示。


附圖 晶閘管串級調速原理示意圖


4 實例介紹
4.1 改造原因及方案
此泵房改造前由三臺機組組成,投運一號或三號機組。參數(shù)如表1所示。
表1 泵房改造機組參數(shù)表


泵房的外部供水管網(wǎng)為干線加分支管網(wǎng)。由于鐵西區(qū)四大廠家共有七個水門,若調整一、二個水門,對泵房出口壓力影響很大。以往泵房運行一號機組時,出水量在6~7萬m3/d左右,限壓在0.25mpa,由出水門來控制。隨著外部用水量的逐年減少,九七年開始投用三號機組,水量4~5萬m3/d,限壓在0.20mpa,由出水門調整水量、水位的變化。將能量消耗在管阻上,這種運行方式很不經濟。我們知道,當水泵的轉速從n1變化到n2時,其流量q,軸功率n變化如下:


說明流量與轉速成正比,軸功率與轉速的立方成正比,因此采用變速調節(jié)可大大減少所耗用的功率。通過對泵房機組運行方式的實際測算及市場調研,決定采用晶閘管串級調速來滿足現(xiàn)運行的工況條件,實現(xiàn)企業(yè)的“節(jié)能降耗”工作。

根據(jù)97~98年日配水分布比例表來看,確定日供水量在4~6萬m3/d,出口壓力0.22mpa,選擇方案如下:

(1) 拆除報廢的2#機組及閥門和部分管件、泵座,選用一臺24sa-10a水泵進行串級調速運行,調速范圍60%~100%。1#和3#機組作為備用泵。

(2) 2#機組的水泵型號及各項參數(shù):24sa-10a,流量2700m3/h, 轉速730r/min, 軸功率319kw, 揚程39m; 電機型號及各項參數(shù):yr450-8,額定功率400kw,電壓6kv。

(3) 晶閘管串級調速裝置的型號:kjf05-500/380-a,為西安電力整流器廠產品。
選用晶閘管串級調速的優(yōu)點是:節(jié)電;投資相對較少;當控制調速部分發(fā)生故障時,可以切除控制部分,使電機改為全速運行,并不影響生產。由于泵房采用單臺水泵供水,且對壓力有一定要求,原定實現(xiàn)恒壓供水系統(tǒng),但經測試后認為,恒壓調速將使系統(tǒng)很不穩(wěn)定,根據(jù)泵房的現(xiàn)狀,在管路出口處安裝一塊電接點壓力表,一旦壓力超過0.25mpa,機組水門將自動關閉,以避免因調速系統(tǒng)故障,電機突然轉全速將造成壓力過高,使外部管路爆裂的事故。

4.2 改造成果分析
整個調速節(jié)能改造工程總投資138萬元,包括有電氣、機泵、管道、土建、裝修等,于99年2月3日主要設備安裝完畢,帶載試車成功,歷時106天。

通過對泵房2#機組一年來運行參數(shù)記錄的分析,與改造前相比較,節(jié)電效果顯著。

改造前泵房運行1#或3#機組,我們對九八年泵房機組全年運行參數(shù)進行了統(tǒng)計,詳見附表。由于99年2月6日~2月10日為調試階段,2月~5月份調速機組連續(xù)運行時間較短,2#、3#機組交替運行,所以只能選取有代表性的幾組數(shù)據(jù)進行說明。

5 結束語
此泵房機組運行狀況首先受外部管網(wǎng)壓力限制,按要求出口壓力應保持在0.20mpa以下,致使泵房不得不壓量運行,見表2。

表2 泵房機組運行參數(shù)統(tǒng)計對比表


從表2中可看出:

(1) 如果日送水量保持在5萬m3以上時,則節(jié)電效果較好,能達到預期目的,即日節(jié)電量為2400kwh左右;但如果水量在2~3萬m3/h之間時,工況點不在高效區(qū)內,節(jié)電不明顯。

(2) 目前2#調速機組運行狀況良好,全天連續(xù)運行。泵房日送水量的多少仍受外部四大廠家需求影響,所以調速電機未能發(fā)揮出最大潛力。但以現(xiàn)在的運行狀況來看,節(jié)電量在30%左右。

(3) 通過對泵房2#調速機組的跟蹤測算,99年節(jié)電15.2萬元,2000年節(jié)電37.4萬元,2001年節(jié)電40萬元,2002年節(jié)電40.7萬元。此調速節(jié)能改造工程的總造價為138萬元,如按目前運行狀況,截至到2002年底基本上已預計收回投資,達到節(jié)能降耗的目的。

參考文獻
[1] 《鋼鐵企業(yè)電力設計手冊》編委會. 鋼鐵企業(yè)電力設計手冊[m]. 北京:冶金工業(yè)出版社,1996.
[2] 機械電子工業(yè)部天津電氣傳動設計研究所.電氣傳動自動化技術手冊[m].北京:機械工業(yè)出版社,1992.

作者簡介
喬 岳(1971-) 工程師/學士 1994年畢業(yè)于遼寧工學院,現(xiàn)任職于沈陽市熱力工程設計研究院。

 

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