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技術(shù)創(chuàng)新突破 節(jié)能減排有望

在國家節(jié)能減排政策日益嚴(yán)格,低能耗、低排放強(qiáng)勢約束行業(yè)發(fā)展的形勢下,化工企業(yè)將做好節(jié)能減排提到了前所未有的高度。如何實現(xiàn)創(chuàng)新突破?在2011年全國石油和化工行業(yè)優(yōu)秀QC小組中,藍(lán)星新材江西星火有機(jī)硅廠、南寧化工股份有限公司等化工企業(yè)QC小組的做法為行業(yè)企業(yè)樹立了樣板。他們充分發(fā)揮靈活性強(qiáng)、技術(shù)力量集中的優(yōu)勢,立足崗位生產(chǎn)實際,有針對性地處理企業(yè)耗能和污染物排放難題,取得了良好的效果。

  一直以來,藍(lán)星新材江西星火有機(jī)硅廠外購電費(fèi)用在整個動力公用工程成本中比例較高。相對于外購電,自發(fā)電成本就低了很多,而且,自發(fā)電量越多,外購電量就越少,動力生產(chǎn)成本就越低。機(jī)動設(shè)備處QC小組將充分挖掘自身潛力、提高背壓汽輪發(fā)電機(jī)發(fā)電量作為節(jié)能降耗的攻關(guān)目標(biāo)。

  2009年,該廠背壓汽機(jī)全年累計發(fā)電2552.2萬千瓦時,每小時平均發(fā)電3548千瓦時,遠(yuǎn)低于汽輪發(fā)電機(jī)的設(shè)計額定負(fù)荷5500千瓦時。項目組成員根據(jù)進(jìn)汽、并網(wǎng)、發(fā)電、排汽4個流程,分別從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測6方面,初步尋找出影響汽機(jī)發(fā)電量的156個因素。通過大量的實驗,他們找到了主要影響因素——背壓汽機(jī)進(jìn)蒸汽壓力和背壓汽機(jī)進(jìn)汽量。項目組適當(dāng)提高了進(jìn)蒸汽壓力和進(jìn)氣量,制定了減溫減壓操作規(guī)范、背壓汽輪發(fā)電機(jī)操作參數(shù)調(diào)整的規(guī)定等。項目實施后,背壓汽輪機(jī)發(fā)電量完成了預(yù)期目標(biāo),該廠每年的財務(wù)收益預(yù)計為143.2萬元。同時,完善了蒸汽和發(fā)電平衡,緩解了主變壓器超負(fù)荷運(yùn)行等問題。

  滄州大化股份有限公司聚海分公司水汽車間節(jié)能QC小組以回收造氣車間的解析尾氣并燃燒利用為突破口,解決了該公司實際煤耗遠(yuǎn)高于考核指標(biāo)的問題。

  造氣車間制氣裝置在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生具有一定熱值的解析尾氣,項目進(jìn)行前,這些解析尾氣被送入火炬對空排放燃燒,可燃?xì)怏w白白浪費(fèi)。項目組經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),循環(huán)流化床鍋爐摻燒煤氣技術(shù)目前比較成熟,國內(nèi)有多套類似的應(yīng)用實例,而解析尾氣成分與煤氣相似,回收燃燒利用有很大的可行性。

  為此,項目組通過控制燃煤灰分、全水指標(biāo),擇優(yōu)選擇原煤,合理調(diào)整入爐煤的粒徑級配。另外,他們還研發(fā)了解析氣摻燒系統(tǒng)。項目完成后,鍋爐最高噸蒸汽耗煤大幅降低。循環(huán)流化床鍋爐蒸汽成本中主要費(fèi)用來自燃煤使用費(fèi)用,降低噸蒸汽耗煤,可大大降低蒸汽成本。同時,每年減少二氧化硫排放133噸,減少二氧化碳排放15861噸。

  三氯異氰尿酸是高效低毒的消毒劑,在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生氯化母液,母液中含有大量的游離氯和少量的強(qiáng)氯精、氰尿酸、氯化鈉等。因回收利用技術(shù)不成熟,母液只能作為工藝廢水,經(jīng)處理合格后排放。隨著近幾年國家對環(huán)保要求的日益提高,廢水的排放監(jiān)控指標(biāo)也在提高。南寧化工股份有限公司配置車間QC小組將提高廢水排放合格率作為攻關(guān)目標(biāo)。

  母液常規(guī)的處理方法是用電石渣漿與母液發(fā)生氧化還原反應(yīng)和酸堿中和反應(yīng),以降低游離氯含量,調(diào)節(jié)pH值在合格范圍后排放。項目組實驗發(fā)現(xiàn),造成廢水排放合格率低的兩個主要原因是:反應(yīng)生成大量硫單體、硫化物等顆粒;電石渣漿含有大量懸浮物。為此,項目組使用聚氯乙烯廠的外排廢堿和電石渣上清液取代電石渣漿,使用電石渣上清液與廢堿處理廢水,可滿足處理要求,使攜帶進(jìn)入中和大池的懸浮物含量大大降低。通過小組成員的努力,廢水排放合格率明顯提高,由原來的76.82%上升到97.29%,達(dá)到了目標(biāo)值,每年還可減排COD145噸、懸浮物85噸。

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