產(chǎn)品詳情
歐姆龍OMRON放大器維修2022維修實(shí)時4分鐘前已更新 請注意,即使阻尼比低至?xí)r,超調(diào)量很小,這是因?yàn)樘菪屋喞粫O大地激發(fā)這種阻尼共振,a)位置響應(yīng)圖使用帶寬為Hz且變化ζ的PIV控制的響應(yīng)曲線在圖中還應(yīng)注意位置和速度曲線中的跟隨誤差量,的任何干擾抑制控制的基本要求是必須有誤差才能使系統(tǒng)響應(yīng)。。維修區(qū)的驅(qū)動器和放大器技術(shù)人員使用這些報代碼(也稱為故障代碼)來幫助他們在維修期間進(jìn)行故障排除。什么時候維修發(fā)那科放大器時,我們的技術(shù)人員多次看到相同的故障代碼出現(xiàn)。
當(dāng)信號再次觸發(fā)時,電機(jī)會走完剩余的脈沖數(shù)而到達(dá)上一次所下達(dá)的目標(biāo)位置,第十二章應(yīng)用例說明系列命令中止時序圖命令中止功能須將設(shè)為,此時若在位置移動過程中。觸發(fā)命令產(chǎn)生后,電機(jī)會依據(jù)所設(shè)定的減速時間進(jìn)行減速停止,其未走完的剩余脈沖會被捨棄掉,當(dāng)信號再次觸發(fā)時,電機(jī)會走向當(dāng)前所下達(dá)的目標(biāo)位置,分度功能扭矩縮減值以額定扭矩的百分比表示正轉(zhuǎn)位置尋找逆轉(zhuǎn)位置尋找短路徑位置尋找位置尋找的加速時間設(shè)為時加減速功能無效若齒輪減速比為時分子設(shè)為,,時以正轉(zhuǎn)方向旋轉(zhuǎn)作。請適當(dāng)設(shè)定大速限設(shè)手動分度運(yùn)轉(zhuǎn)速度輸出信號型式設(shè)定一般型式輸出組合型式輸出組合輸出信號延遲時間[:]完成定位時輸出信號保持延遲時間,時間設(shè)定請參考自動分度控制時序圖內(nèi)的說明位置誤差延遲時間[:]值為時表此功能關(guān)閉說分度選擇輸入點(diǎn)原點(diǎn)輸入伺服啟動輸入手動連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)手動單步運(yùn)轉(zhuǎn)模式切換輸入模式切換輸。
以下是C 系列發(fā)那科伺服放大器狀態(tài)顯示上最常見的報代碼列表:
1、報代碼 #1
過壓報 (HV)。主電源直流電壓異常高時,會產(chǎn)生過壓報(HV 電平:430V DC)。再生放電電阻斷開時發(fā)生報。對于 200V AC 輸入,主電路電壓為 283V DC (200 x 1.414)。在主電路電壓加上 60V 的電壓下開始放電操作。
2、報代碼#3
直流鏈路欠壓報 (LVDC)。主電路電源直流電壓異常低(LVDV 電平:120V)時報。*原因可能包括電源電壓(+15V)低于 10V 和驅(qū)動模塊 PCB 未正常插入。
3、報代碼#8
過流報 (HCL)。1 軸放大器的主電路或 2 軸放大器的 L 軸主電路中流過異常高電流時發(fā)生報。*原因可能包括 IC 故障、PWM 信號異常、電機(jī)故障和接地接線。
4、報代碼 #2
控制電源欠壓報(LV5V)。如果控制電路電源電壓(+5V)異常低(LV5V 電平:4.6VDC),則會發(fā)生報。
5、報代碼#5
過度再生放電報 (DCOH)。平均再生放電能量過高時報。*原因可能包括再生放電電阻的恒溫器或接線盒 T1 上 (15) 和 (16) 之間的恒溫器的操作;該操作是由于過于頻繁的加減速操作造成的。
此時采用比較大的驅(qū)動器,功率電子組件和相關(guān)機(jī)電設(shè)備規(guī)格的增大,又會使控制系統(tǒng)的成本大幅增加,提高使用性能:據(jù)了解。負(fù)載慣量的不當(dāng)匹配,是伺服控制不穩(wěn)定的大原因之一,對于大的負(fù)載慣量,可以利用減速比的方反比來調(diào)配佳的等效負(fù)載慣量,以獲得佳的控制響應(yīng),所以從這個角度來看,行星減速機(jī)為伺服應(yīng)用的控制響應(yīng)的佳匹配。降低設(shè)備成本:從成本觀點(diǎn),假設(shè),KW的AC伺服驅(qū)動器搭配驅(qū)動器,需耗費(fèi)一單位設(shè)備成本,以KW的AC伺服驅(qū)動器搭配伺服驅(qū)動器必須耗費(fèi)單位成本,但是若采用,KW伺服驅(qū)動器與驅(qū)動器,搭配一組減速機(jī)就能夠達(dá)到前述耗費(fèi)個單位成本才能完成的事。在操作成本上節(jié)省%以上,因此使用者依其加工需求不同,決定選用的行星齒輪減速機(jī)產(chǎn)品。
如果伺服伺服驅(qū)動器的環(huán)境溫度高于°C(°F),請將伺服驅(qū)動器安裝在通風(fēng)良好的位置,不要阻礙冷卻風(fēng)扇的氣流,注意安全伺服伺服驅(qū)動器和電機(jī)將產(chǎn)生熱量,如果安裝在控制面板上,請確保散熱裝置周圍的空間,特別注意裝置的振動。。 在伺服驅(qū)動器上將其顯示為[AL"或[AH",后跟[",并重復(fù)該循環(huán),或者重復(fù)一個例外,[EL"或[EH"后跟[",發(fā)生此錯誤時,建議記下問題發(fā)生的時間–在加速,減速,恒速,加電等過程中,當(dāng)可以使用兆歐表時。。 索引脈沖不適用于 參數(shù)_WarnLatched 來自編碼器電纜的模擬信號錯誤未正確檢查接線和屏蔽檢測到編碼器已連接,編碼器連接參數(shù)_SigLatchedBit編碼器信號受電纜影響, EMC干擾(屏蔽層。。 布線和電纜連接可能需要額外的空間,而且,作為驅(qū)動力通過安裝將熱量帶走,安裝面或表面應(yīng)是導(dǎo)體而不是從外部熱源將熱量導(dǎo)入伺服驅(qū)動器電機(jī)安裝ECMA伺服電機(jī)應(yīng)牢固地安裝在干燥堅實(shí)的安裝表面上,以確保限度地為功率輸出和熱傳遞提供良好的接地。。 C,負(fù)載太重,有必要選擇另一臺容量更大的電動機(jī)或減輕負(fù)載,安裝減速器或其他驅(qū)動機(jī)構(gòu),以提高負(fù)載能力,運(yùn)行期間,電動機(jī)偏差計數(shù)器中會發(fā)生超限錯誤,一,增加偏差計數(shù)器的超限水平設(shè)置值,b,降低轉(zhuǎn)速,C,延長加減速時間。。
歐姆龍OMRON放大器維修2022維修實(shí)時4分鐘前已更新或者某一項對地短路,IGBT模塊故障,比如逆變電路模塊有問題,電流檢測電路誤檢測,電流傳感器或者電檢出問題,我司三菱伺服驅(qū)動器維修工程師建議。碰到這種情況客戶可以自己先排查下,是外部問題還是三菱驅(qū)動器問題,可以把馬達(dá)線拆掉,注意不要拆編碼器線,要不然會跳編碼器故障,拆掉之后再上電看是否還跳過電流故障,還跳就是驅(qū)動器本身有問題,不跳了就是外部線有問題。AL過載報,過載的意思是負(fù)載率超過伺服的門限值,或者幾秒鐘都是大電流通過就會跳這個報,凌科作為專業(yè)的三菱伺服器維修公司覺得,這種故障外部的可能性比較大,比如機(jī)械傳動部分有卡死,還有一個出現(xiàn)多的就是馬達(dá)線脫落。馬達(dá)線損壞等,排除這兩個問題要不就是驅(qū)動器問題。kjbasefvwef
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