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煤焦油破乳劑銷售南岸區(qū)煤焦油破乳劑

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廊坊嘉能化工材料有限公司

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編號 13303362229 計量單位 1kg
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產(chǎn)品詳情

煤焦油破乳劑銷售南岸區(qū)煤焦油破乳劑

焦化脫水劑

1. 概述    電話:13303362229  QQ:48121747

除了焦?fàn)t煤氣之外,焦?fàn)t煤氣噴淋冷凝產(chǎn)生的氨水和焦油是煉焦工藝中兩個最主要的副產(chǎn)品。

焦油所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益可以幫助焦化廠彌補(bǔ)煤氣洗滌所帶來的成本的壓力。

循環(huán)氨水雖然不象焦油那樣為客戶帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益,但是在現(xiàn)實的操作中但是如果不進(jìn)行妥善的處理,不僅會對焦化生產(chǎn)工藝帶來影響,而且還會遇到環(huán)保排放方面的壓力。

很多方面來看,焦油和石油都很相似,焦油渣產(chǎn)量下降是一種日趨減少的資源?,F(xiàn)代西方的煉焦工業(yè)越來越注重于無回收的煉焦工藝,未來焦油市場必將出現(xiàn)供小于求的市場格局。 焦油氨水分離劑可以使循環(huán)氨水系統(tǒng)、初冷器、蒸氨塔等運行狀態(tài)獲得顯著改善,所以,優(yōu)化回收工藝,最大可能的回收煉焦工藝產(chǎn)生的焦油無論是在當(dāng)前還是在未來都將為焦化廠帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

由于工藝問題和場地的因素,依靠增加設(shè)備的手段來改進(jìn)焦油氨水質(zhì)量受到限制,在國外企業(yè)應(yīng)對此問題的方法是在生產(chǎn)過程中添加化學(xué)藥劑,提高焦油和氨水的分離程度,降低焦油粘度,這樣既達(dá)到焦油脫水的目的又降低氨水中的焦油含量,防止循環(huán)氨水中所含焦油在系統(tǒng)設(shè)備中的沉積。

2. 技術(shù)方案發(fā)展歷程

目前,國際上已有一些化學(xué)方法可以提高焦油質(zhì)量,其中主要包括以下兩種:水基技術(shù)方案和油基技術(shù)方案。

· 水基技術(shù)方案

水基技術(shù)方案(破乳劑)通常是將化學(xué)藥劑加入焦油產(chǎn)品中,從而進(jìn)入到儲罐中,通過一段時間的停留,水基藥劑將破壞這些乳液,使氨水從中分離出來并重新流回到系統(tǒng)當(dāng)中。

這種技術(shù)能夠有效地達(dá)到降低焦油含水率的目的,但它對循環(huán)氨水質(zhì)量的改善作用很小甚至沒有作用。

· 油基技術(shù)方案

這種技術(shù)是在集氣管和橋管噴淋回路中加入焦油減粘劑和破乳劑,通過這種方法,不僅能夠提高焦油脫水率,而且對循環(huán)氨水的質(zhì)量也有積極的影響。

嘉能公司焦油脫水劑同時也是一種優(yōu)秀的減粘結(jié)劑,它會在焦油的表面生成一層膜,增加焦油的流動性,使得焦油的粘結(jié)性大大降低。

另一個影響焦油脫水率和循環(huán)氨水質(zhì)量的因素是喹啉不溶物的含量,這是因為喹啉不溶物與焦油和氨水形成穩(wěn)定的乳狀液。在通常條件下,喹啉不溶物對焦油和氨水的分離不會有重大影響,但考慮到焦油和氨水的質(zhì)量問題,它卻是一個不容忽視的因素。而這種化學(xué)解決方案則能夠降低因喹啉不溶物造成的焦油氨水分離問題。

目前采用這些化學(xué)技術(shù)來增強(qiáng)焦油氨水分離工藝的國家有:加拿大、美國、日本、巴西、智利和歐盟一些國家。尤其是在日本和南美,近年來很多國際性的大鋼鐵公司的焦化廠都在采用這些技術(shù)。

3. 焦油和氨水質(zhì)量管理的重要性

氨水和焦油是同時產(chǎn)生的,隨后他們被同時處理,經(jīng)過氣液分離器之后它們被分開處理。但是因為煤氣洗滌操作設(shè)計的原因,在很多工序里面他們是結(jié)合在一起的。這種有時分開有時結(jié)合在一起的特性對整個生產(chǎn)工藝造成了許多問題。

為了既滿足環(huán)保排放要求又保證焦油氨水分離工藝、焦油回收工藝的要求,焦化廠必須關(guān)注氨水和焦油質(zhì)量的管理。嚴(yán)格正確的氨水焦油質(zhì)量管理可以在降低操作成本的同時使得經(jīng)濟(jì)效益最大化。

3.1 氨水

即便是把氨水里面的焦油全部分離出來,降低檢修頻率與成本40%-80%氨水本身的性質(zhì)依然會對生產(chǎn)工藝和操作成本帶來直接的影響。我們認(rèn)為清潔的氨水依然會造成生產(chǎn)系統(tǒng)的腐蝕和結(jié)垢。

氨水導(dǎo)致腐蝕產(chǎn)生的主要原因是因為在氨水中存在氨、氰化物,H2S, CO2和其他污染物?;旧隙沤^腐蝕產(chǎn)生的措施很少。

理論上來講氨水中不應(yīng)該有鈣的存在。但是實際操作上氨水中往往會檢測到少量鈣的存在(<10ppm)。這種鈣的存在的原因主要來源于兩個方面,一個是其他系統(tǒng)操作排進(jìn)來的廢水,另一個是因為環(huán)保的要求在焦?fàn)t煤氣洗滌過程中必須要將各個階段產(chǎn)生的廢水進(jìn)行處理。當(dāng)鈣離子的含量超過10ppm之后系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)垢的趨勢將明顯增強(qiáng),相應(yīng)的廢水處理的成本也將大大提高。大槽內(nèi)依然有一個包含焦油、煤粉、焦炭粉末和氨水的乳化層鈣離子的升高還將降低系統(tǒng)的冷卻效果,降低循環(huán)氨水質(zhì)量, 減少焦?fàn)t煤氣副產(chǎn)品的收率,從而帶來的操作成本的上升。而反應(yīng)后的JN-5301藥劑進(jìn)入焦油系統(tǒng)所以,如果氨水系統(tǒng)中鈣含量升高,首先必須查明鈣離子的來源,然后盡可能的消除或減少因鈣離子的存在而對系統(tǒng)和工藝帶來的影響。

另外一個方面,雖然清潔的氨水不應(yīng)該含有焦油,現(xiàn)實的操作中卻往往有焦油的存在。在較低的焦油含量(<25ppm)情況下,氨水中的焦油對工藝和操作成本造成的影響不會很大。如果焦油物質(zhì)控制在小于100ppm的情況下,氨水焦油的分離效果不好對生產(chǎn)工藝帶來的負(fù)面影響還可以接受。但是在大多數(shù)氨水焦油操作實踐中,焦油的含量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個數(shù)值,有的會在200-300ppm, 高的甚至達(dá)到2000-3000ppm。 在這樣高的焦油含量下,焦油和系統(tǒng)中懸浮物結(jié)合起來造成的沉積會對煤氣清潔操作的各工序帶來影響。不僅直接降低了系統(tǒng)的冷卻效率,大大增加了系統(tǒng)的操作維護(hù)成本,并且還會降低焦?fàn)t煤氣副產(chǎn)品的收率,加劇系統(tǒng)管道的腐蝕和沉積現(xiàn)象,同時也會帶來環(huán)境保護(hù)的隱患。

3.2 焦油

焦油是煉焦過程中一個很有價值的副產(chǎn)品。所以,在回收過程中所產(chǎn)生的焦油的質(zhì)量會對焦化廠的效益有著很大的影響。

焦油的質(zhì)量主要由以下幾個方面來判斷:

水分

灰分

甲苯不溶物或喹啉不溶物

水分的問題主要產(chǎn)生在焦油處理過程或者是煉焦操作的過程,當(dāng)然也可能是兩者的共同作用的結(jié)果。

甲苯不溶物/喹啉不溶物和灰分的問題主要發(fā)生在煉焦操作過程中,也可能由于一些設(shè)備操作不當(dāng)所產(chǎn)生。

4. 加強(qiáng)焦油氨水質(zhì)量管理

通常來講,焦油氨水系統(tǒng)都設(shè)計有適當(dāng)?shù)牟僮鞒绦蚝吞幚碓O(shè)備,如果再加上煉焦過程和煤氣清潔工藝的正確操作,焦油和氨水的質(zhì)量應(yīng)該能夠足以降低操作成本和盡可能的回收副產(chǎn)品。但是在現(xiàn)實的操作中,焦油和氨水的質(zhì)量總是會有一些波動,和焦化廠的期望目標(biāo)有一些差距。試用3天消除或減少這些波動是加強(qiáng)焦油氨水質(zhì)量管理的關(guān)鍵因素。

增加合適的設(shè)備可以達(dá)到生產(chǎn)高質(zhì)量的焦油和氨水的目的,氨水和焦油更加難以分離但是這種投資對于焦化廠來講顯然是不經(jīng)濟(jì)的。所以焦化廠只能在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上,預(yù)計2-4天對每一步工藝過程都按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格進(jìn)行操作,才能保證盡可能的改善最終產(chǎn)品質(zhì)量。

象任何工藝處理一樣,焦油氨水質(zhì)量管理最重要的關(guān)鍵點應(yīng)該放在工藝側(cè)的最上游,只有這樣,下游的工藝才能從這些工藝上的改進(jìn)得到收益。每道工序的改進(jìn)就會形成一個合力,而整個生產(chǎn)工藝將會從這種系統(tǒng)性的改進(jìn)中受益,從而達(dá)到良性循環(huán)。

我們通常按照以下三個方面來解決問題,并且通常我們會根據(jù)它們的排列次序來考慮提升質(zhì)量的手段:

設(shè)備

操作

化學(xué)品技術(shù)

雖然并不是所有的操作都會被上面所列舉的三個因素影響,但是必須對問題按照上述順序進(jìn)行評估,因為只有這樣才能得出對系統(tǒng)和工藝的正確評價,從而達(dá)到期望的效果。

總之,正確的焦油氨水質(zhì)量的管理可以降低操作成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,并且能夠保證生產(chǎn)操作符合環(huán)保要求。

5. 化學(xué)品工作機(jī)理

5.1工作機(jī)理

嘉能公司使用的化學(xué)品的作用是一種破乳劑和減粘結(jié)劑。

焦油和循環(huán)氨水在一種乳化狀態(tài)進(jìn)入氨水焦油分離大槽。 ■壓力翻板:加強(qiáng)焦?fàn)t壓力控制如果沒有其它能夠穩(wěn)定這種乳化狀態(tài)的溶液導(dǎo)入大槽,氨水和焦油在大槽里面依據(jù)各自的物理特性,可以比較容易的分離開來,而且這種分離速度很快。但是大槽內(nèi)依然有一個包含焦油、煤粉、焦炭粉末和氨水的乳化層,如果停留時間足夠長焦油貯槽水量減少,這些物質(zhì)能夠繼續(xù)分離,但在實際的操作中因生產(chǎn)工序的要求,減少停產(chǎn)時間不可能提供充足的停留時間 我公司提供的焦油破乳劑同時也是一種優(yōu)秀的減粘結(jié)劑。所以經(jīng)常會有一些未完全分離的乳化液中的雜質(zhì)和氨水一起離開焦油氨水大槽,進(jìn)入氨水噴淋系統(tǒng)。與此同時,通往氨水焦油分離大槽的廢液也會保持氨水焦油的乳化狀態(tài)。

嘉能公司的化學(xué)品能夠破壞乳化層中的平衡狀態(tài),加強(qiáng)分離效果,減少乳化層,最大可能的降低夾帶進(jìn)入循環(huán)氨水的可能。在這些情況下,嘉能的化學(xué)品能夠幫助減少這種乳化作用,并根據(jù)廢液的不同,適當(dāng)調(diào)整化學(xué)品的藥劑加藥量。

嘉能公司的焦油脫水劑同時也是一種優(yōu)秀的減粘結(jié)劑,它會在焦油的表面生成一層膜,增加焦油的流動性,使得焦油的粘結(jié)性大大降低。

5.2 對生產(chǎn)工藝的優(yōu)化和投資回報分析

通過嘉能公司化學(xué)品增強(qiáng)工藝方案實施并配合現(xiàn)場工藝操作的改善,我們可以達(dá)到以下目標(biāo):

可衡量的價值回報:

· 焦油水分會下降,喹啉不溶物也會相對減少;

· 焦油粘度下降;

· 氨水含油及懸浮物降低,品質(zhì)更加清潔。

· 蒸氨塔及換熱器

v 更不容易附著在換熱器和蒸氨塔托盤上;

v 顯著減少換熱器的清洗頻率及蒸氨塔的排油頻率;

v 能減少清洗換熱器和蒸氨塔的費用。

· 初冷器

v 更加容易在焦油氨水大槽分離,在裝煤量上升 23.4 %的前提下焦油在初冷器壁上沉積的可能性大大降低;

v 達(dá)到更好的噴灑效果,良好的初冷阻力;

v 使初冷器煤氣出口溫度降低,并有效降低初冷器的熱負(fù)荷;

v 清洗頻率延長,清洗成本降低。

· 焦?fàn)t噴嘴及集氣總管

v 大大降低氨水噴嘴的堵塞,保持氨水噴淋量,穩(wěn)定荒煤氣的冷卻溫度;

v 減少噴淋系統(tǒng)清潔和集氣總管清潔工作量。

· 壓力翻板

v 更加靈活,加強(qiáng)焦?fàn)t壓力控制,減少煤氣泄漏。

· 焦油氨水分離大槽

v 焦油渣產(chǎn)量減少,相應(yīng)增加焦油產(chǎn)量,減少焦油渣處理成本。

· 相應(yīng)的能耗降低

v 焦油水分降低,會減少用來保持焦油儲存槽溫度的蒸汽用量;

v 焦油水分的減少,會減少超級離心機(jī)等脫水設(shè)備的能源消耗;

v 良好的初冷器出口溫度,在焦油氨水分離系統(tǒng)添加焦油脫水荊可得到更低溫度的焦?fàn)t煤氣,氣體的體積會減小,從而能夠降低焦?fàn)t煤氣在排送過程中的能源消耗。

案 例 介 紹

1)中國北方某大型鋼鐵集團(tuán)公司焦化廠7m焦?fàn)t:

效果改善

v 氨水中焦油含量由420.7mg/l下降到178.3mg/l,下降率為57.6%;氨水中懸浮物含量由平均1602.1mg/l下降到290.1mg/l,下降率為81.9%;

v 中間槽的含水率已從平均的7.98%降到4.37%,下降45.2%;焦油貯槽的含水率從平均4.39%降到3.30%,平均下降24.8%;

v 焦油收率平均提高0.024%,同時焦油產(chǎn)量每月平均增加42.3t;

v 系統(tǒng)中的油渣等物質(zhì)也得到大量的清理,共清出焦油渣200噸左右;

v 有利于煉焦車間的生產(chǎn),減少清透集氣管頻次,提高爐頂除塵效果;

v 有利于脫酚和蒸氨工序生產(chǎn)順行,帶來巨大的環(huán)保效益;

v 由于焦油水分降低,焦油貯槽水量減少,節(jié)省蒸汽消耗。

取得的效益

通過提升焦油產(chǎn)量和品質(zhì)、改善脫酚管線、增加酚鹽產(chǎn)量等收益,全年產(chǎn)生綜合經(jīng)濟(jì)效益達(dá)100萬元以上。

2)山東某大型煤礦公司焦化廠

爐:7.63m

目 加藥前 加藥后

焦油水份 49%-50 9%-12

焦油粘度 無法監(jiān)測 1216

焦油后送量 <40m3/ >300m3/

年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益1500萬元。

3)河北某大型鋼鐵企業(yè)焦化廠7m焦?fàn)t

v 在裝煤量上升23.4 %的前提下但是,氨水中的懸浮物不僅沒有隨之上升反而下降了 54 %。(按平均值計算)

v 試驗穩(wěn)定后氨水中油最高含量為:343ppm,最低為:147ppm,平均為229ppm。在裝煤量上升 23.4 %的前提下,氨水中油的含量不僅沒有隨之增加反而下降了54.9 %。(按平均值計算)

v 投加藥劑后焦油回收率提高了 0.35 ,年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益1400萬元

背景

某國有大型鋼廠的焦化廠擁有7.63米焦?fàn)t2,2008年投入運行。相對于傳統(tǒng)的6米焦?fàn)t和4.3米焦?fàn)t,大大增加了系統(tǒng)的操作維護(hù)成本這種大焦?fàn)t產(chǎn)生的焦油重質(zhì)成分較多,氨水和焦油更加難以分離。

該焦化廠于20095月采用煤調(diào)濕技術(shù),將煤的水分由 10%降低到6.5%左右。在煤調(diào)濕實施過程中,由于灰分夾帶增加,造成焦油含水率較高、循環(huán)氨水濁度高并含有大量的焦油等一系列問題。

煤調(diào)濕技術(shù)是通過直接或間接加熱來降低并穩(wěn)定控制入爐煤的水分,使得入爐煤密度增大,焦炭和化工產(chǎn)品增產(chǎn),焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)效率提高。許多焦化廠采用煤調(diào)濕來解決日趨緊張的煤氣量不足的問題。但是,采用煤調(diào)濕后,煤的水分減少給煤氣排送和化工工藝也帶來了更多挑戰(zhàn),主要表現(xiàn)在:

? 焦?fàn)t煤氣中焦粉夾帶增加

? 焦油質(zhì)量下降

? 喹啉不溶物增加

? 水分增加

? 焦油粘度增加

? 循環(huán)氨水質(zhì)量下降,主要表現(xiàn)在固體懸浮物含量增加

? 初冷器熱負(fù)荷增加

? 焦油、NH3、BTXH2S產(chǎn)量增加

問題分析

入爐煤水分降低,導(dǎo)致焦油含水率高對氨水、焦油分離性能的影響具體表現(xiàn)在焦油水分、粘度、焦油渣及氨水懸浮物的變化上,氨水焦油的分離效果不好,使循環(huán)氨水的質(zhì)量同步下降,同時焦?fàn)t氨水噴嘴堵塞及其系統(tǒng)內(nèi)設(shè)備結(jié)垢堵塞,影響荒煤氣冷卻效果;剩余氨水質(zhì)量也同步下降,導(dǎo)致蒸氨塔、脫酚塔堵塞,同時影響氨、酚的回收,也會使焦油含水率過高,大幅增加蒸餾系統(tǒng)的熱耗,分離劑是一種有機(jī)物降低設(shè)備生產(chǎn)能力。

解決方案

為了應(yīng)對焦油含水率和提高氨水品質(zhì)的目的, ■焦油精加工:焦油水分降低該焦化廠與嘉能公司相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查和探討,決定采用嘉能工程化學(xué)技術(shù)加強(qiáng)現(xiàn)場工藝,在循環(huán)氨水投加焦油脫水劑JN-5301來改進(jìn)焦油氨水分離效果。

1. JN-5301焦油脫水劑有著優(yōu)異的破乳功能,焦油的含量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個數(shù)值能夠破壞機(jī)械化澄清槽中焦油和循環(huán)氨水形成的乳化層的平衡狀態(tài),加強(qiáng)分離效果,從而得到更小的乳化層,使機(jī)械化澄清槽里面氨水和焦油可以比較容易分離開來。

2. 該焦油脫水劑同時也是一種優(yōu)秀的減粘結(jié)劑,它會在焦油的表面生成一層膜,降低焦油的表面張力,使得焦油的粘度大大降低,這也使得焦油的流動性增強(qiáng),更不易于粘結(jié)在設(shè)備上

7以我國北方某焦 化廠剩余氨水為例,其焦油含量在420-600mg/L,同時,底部排焦油多 7 后續(xù)化產(chǎn)品可能出現(xiàn)色度問題 8 焦化廢水處理負(fù)荷提高 等等 想要治本,煤焦油脫水劑廠家萬州區(qū)煤焦油脫水劑,煤焦油破乳劑價格本溪市煤焦油破乳劑,煤焦油破乳劑價格秀山縣煤焦油破乳劑,煤焦油破乳劑價格晉中市煤焦油破乳劑, ■初冷器:冷凝液質(zhì)量獲得改善,(按平均值計算) ? 投加藥劑后焦油回收率提高了 0.35 %,年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益1400萬元,在回收過程中所產(chǎn)生的焦油的質(zhì)量會對焦化廠的效益有著很大的影響...

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