,而支承軸與軸承孔的同軸度很難保證在
以內,一般為
,因此會造成大的摩擦力矩。而滾珠軸承由于內圈與滾珠間存在微小的間隙,可以避免這一問題。無內圈軸承裝成的陀螺零位穩(wěn)定性最好,但生產(chǎn)工藝性差,不適宜批量生產(chǎn);主要是由于無內圈軸承的內孔尺寸太分散,從
到
,造成小軸加工配組困難。為滿足批量生產(chǎn)的要求,根據(jù)試驗結果,決定采用法國滾珠軸承。對軸承清洗:先用超聲波在汽油中清洗,再用軸承清洗器在丙酮中清洗,最后進行烘干。(2)浮子減重試驗
浮子是陀螺的核心部分,它主要包括信號器動圈、浮筒殼、浮筒蓋、電機和力矩器動圈等主要部件。浮子減重主要考慮的問題是:浮子的剩余重量最小,即浮子重量與浮力之差最小,以減小摩擦力矩。試驗進行了兩種:一是在保證電機角動量不減小的前提下,將電機轉子輪緣的材料由鎢基高比重合金改為不銹鋼,對電機定子重新設計,使電機電源頻率由400Hz提高為1200Hz,結果電機的重量減輕了5.8g。二是對浮筒結構形式進行試驗,一種為圓柱形浮筒,另一種為球臺形浮筒,試驗時用的電機為減重后的電機,在浮子的其他零組件都裝配的情況下,測試了浮子的重量和浮力(浮液均為硅油),并計算出浮子的剩余重量見表1。從表1測定的數(shù)據(jù),可以看出球臺形浮筒的剩余重量小,比圓柱形浮筒的剩余重量要小6.5g,所以選用球臺形浮筒。這兩項改進,使浮子的剩余重量減輕了12g之多。
表1 兩種浮筒重量和浮力的測定值

3.信號器的改進
信號器是將陀螺浮子的機械角位移轉換成電壓信號的部件。試驗用的信號器為微動同步器和動圈式傳感器兩種。試驗結果發(fā)現(xiàn)用微動同步器的陀螺零位較大,且零位變化大;而用動圈式傳感器的陀螺零位和零位變化小。分析認為是由于微動同步器在高頻交流電的作用下,產(chǎn)生電磁吸力,吸力的變化頻率是電源頻率的兩倍,在一個電源周期中,兩次達到最大值,兩次下降到零,并在工作中產(chǎn)生兩倍頻電源頻率的微振,這是導致零位變化的原因。而動圈式傳感器是一種轉動線圈的傳感器,由于動圈輕且不含鐵,因此無電磁反力,從而保證了陀螺零位的穩(wěn)定性。
根據(jù)試驗結果,將信號器由微動同步器改為動圈式傳感器,這樣從原理上消除了電磁力矩。同時,動圈式傳感器在設計時,使動圈的線圈長度大于定子的長度,使線圈兩端的剩余長度遠遠大于浮子的軸向間隙,以保證浮子軸向間隙變化時信號器梯度的穩(wěn)定。
(二)減小漂移系數(shù)DI、DS的措施
1.浮液體積變化補償
浮液體積變化會引起浮子重心與浮心發(fā)生偏移而產(chǎn)生干擾力矩,為補償陀螺內充入浮液的體積變化,給波紋管選型提供依據(jù),試驗測定了硅油和氟油在不同溫度下的體積,見表2。由表2可見,硅油和氟油的體積隨溫度的變化基本相等,因此用波紋管補償浮液體積變化時,要在常溫充液時使波紋管受一定的預壓(波紋管的體積約被壓縮一半),高溫時波紋管被完全壓縮,低溫時波紋管完全放開,這樣就能起到較好的補償作用。常溫充油時,充油速度不宜過快,以每分鐘20~30滴為限。
表2 浮液在不同溫度下的體積 單位:ml

2.浮子的靜平衡
陀螺浮子的靜平衡是陀螺裝配過程中的關鍵工序之一,陀螺位置零位誤差的大小,直接取決于浮子的靜平衡精度。因此許多陀螺生產(chǎn)廠家,都在對陀螺浮子的平衡方法進行摸索。通常是利用平衡夾具,將浮子在空氣中粗平衡,然后再放人浮液中進行精平衡,平好后裝入陀螺殼體。但平衡夾具的設計各不相同,夾具的設計質量直接影響平衡精度的高低。這里將平衡夾具設計為長方形框架結構,在長方形長邊的對稱中心兩端有支承軸,在長方形框架上有一對軸承,軸承孔中心與長方形兩端的支承軸在一條直線上。浮子平衡前,先將平衡夾具放在刀稿支架上對夾具進行平衡,當夾具達到隨遇平衡后,再將浮予放在夾具上對浮子進行平衡。精平衡時,要將浮液抽真空。這些措施可大大減小靜不平衡力矩。
3.力矩器磁鋼的時效.
力矩器磁鋼的機械加工應力會引起力矩器刻度因數(shù)變化,而導致陀螺漂移。因此,磁鋼在線切割、研磨后,要進行時效處理,即將磁鋼零件放人蒸餾水中加溫至100℃煮沸,保持沸騰時間2.5h,使磁鋼充分時效。磁鋼充磁后為防止磁性能變化,在充磁完畢后,必須進行低溫-60℃和高溫120℃的穩(wěn)磁時效處理共5次,時效時間各為2h。這樣可消除磁鋼內部的殘余應力,穩(wěn)定磁性能。同時在設計力矩器動圈時,使力矩器動圈的長度大于力矩器定子磁鋼的長度,且使力矩器定子磁鋼位于力矩器動圈的中間位置,使力矩器動圈兩端的剩余長度遠大于浮子的軸向間隙,以防止浮子在高低溫下軸向間隙有變化時,仍能保證力矩器刻度因數(shù)的穩(wěn)定。
三、改進后的效果
采取以上改進措施后,陀螺的各項漂移都取得了明顯的改善,其直觀表現(xiàn)是:零位由原來的0.35º/s減小為0.08º/s,常溫可達到0.05º/s;零位位置誤差由原來的0.25º/s減小為0.1º/s;零位重復性和穩(wěn)定性由原來的0.09º/s減小為0.03º/s;回零誤差由原來的0.2º /s減小為0.05º/s;閾值從原;來的0.008º/s減小為0.002º/s;加速度敏感系數(shù)由;原來的0.06º/s/g減小為0.01º/s/g;隨機漂移從原來的0.008º/s減小為0.002º/s。
四、結論
通過對陀螺各部件進行的對比試驗,可以了解陀螺設計和工藝中存在的缺陷,為改進陀螺設計選擇最佳的結構方式、為陀螺制造摸索更加合理的工藝方法提供了依據(jù)。將試驗結果的改進措施用于陀螺的生產(chǎn)后,性能測試表明:陀螺的漂移誤差顯著減小、其他指標也得到了很大提高,說明這些改進措施是有效的、合理的、且容易實現(xiàn)。這些措施可供陀螺生產(chǎn)同行進行參考,為陀螺生產(chǎn)同行節(jié)省了試驗費用。目前這些措施已用于同類陀螺的生產(chǎn)中,并獲得了滿意的使用效果。





