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大連華英自動化技術有限公司 馬志軍 摘要:本文論述了利用PLC實現(xiàn)的電廠化學水處理程控系統(tǒng),結(jié)合現(xiàn)場總線技術和工業(yè)以太網(wǎng)技術,信息層使用工業(yè)以太網(wǎng),控制層使用Controlnet現(xiàn)場總線,完成了基于PLC的電廠化學水處理程控系統(tǒng)。 關鍵詞:PLC 現(xiàn)場總線 以太網(wǎng) 冗余 1 引言 電廠化學水處理系統(tǒng)作為電廠重要的輔助車間和輔助系統(tǒng),特別是大型火電廠利和供熱電廠的化水處理車間處理量大,工藝復雜,水質(zhì)要求高,其運營的好壞直接關系到電廠的安全運行及可靠性。本文以筆者負責完成的通遼盛發(fā)熱電廠化學水處理程控系統(tǒng)項目,分析化學水處理程控系統(tǒng)的自動控制。 2 化學水處理系統(tǒng)工藝流程 通遼盛發(fā)熱電廠作為新建熱電廠新建4臺機組(4×135MW,分兩期完成),化學水處理系統(tǒng)由三部分組成:軟化水處理系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)和除鹽水系統(tǒng),系統(tǒng)工藝流程簡圖如圖1所示。
圖1 化學水處理系統(tǒng)工藝簡圖 系統(tǒng)主工藝流程為:工業(yè)水→曝氣塔→曝氣水箱→升壓水泵→疊加式過濾器→陽離子交換器→除二氧化碳器→軟化水箱→堿計量泵加堿→軟化水泵升壓(軟化水,可作為廠內(nèi)生活用水)→加熱器→反滲透裝置→反滲透水箱→反滲透水泵升壓→一級混合離子交換器→二級混合離子交換器→除鹽水箱→除鹽水泵升壓→主廠房。 3 控制系統(tǒng)硬件組成 3.1 PLC控制系統(tǒng) 3.2 監(jiān)控站 3.3 儀表系統(tǒng)
圖2 PLC系統(tǒng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)圖 3.4 現(xiàn)場控制設備 現(xiàn)場控制設備由水泵、風機、氣動閥門、電動門、調(diào)節(jié)閥等構(gòu)成,其中水泵、風機由電機控制,氣動門由電磁閥控制。 4自動化軟件設計 4.1 上位機軟件設計 上位機軟件采用bbbbbbs2000操作系統(tǒng),組態(tài)平臺為RSView32。上位機實現(xiàn)的功能為:數(shù)字顯示化學水處理系統(tǒng)中的水箱液位、管道壓力、進出水流量實時值與累積值、水溫度、水質(zhì)檢測,記錄這些參數(shù)的歷史變化,在設定的上限與下限值發(fā)出語音報警、記錄到報警歷史以便查詢。各設備的運行、故障等狀態(tài)顯示,各設備的啟動、停止操作,并進行操作記錄,以便查詢;出現(xiàn)每個設備故障時發(fā)出聲音報警并記錄故障情況(故障時刻、故障類型等),方便進行事故分析。重要參數(shù)、報警、故障都可以報表打印。 化學水程控系統(tǒng)上位機監(jiān)視畫面由參數(shù)畫面、弱酸陽離子交換主畫面、曝氣水箱系統(tǒng)畫面、過濾器A和B畫面、弱酸離子交換畫面、軟化水系統(tǒng)畫面、反滲透主畫面、反滲透裝置畫面、反滲透水箱畫面、反滲透輔助系統(tǒng)畫面、除鹽水主畫面、一級混床系統(tǒng)畫面、二級混床系統(tǒng)畫面、酸系統(tǒng)畫面、堿系統(tǒng)畫面、中和池系統(tǒng)畫面、樹脂存貯畫面、除鹽水箱畫面、手操器畫面、啟動方式畫面、檢修設置畫面、歷史趨勢畫面、報警匯總畫面、數(shù)據(jù)匯總畫面、記錄畫面、登錄畫面和管理員畫面組成。 4.2 下位機軟件設計 5系統(tǒng)實現(xiàn)功能 水處理程控系統(tǒng)具有:運行方式選擇;設備故障自動報警;實現(xiàn)了現(xiàn)場信息采集、處理、操作顯示等完善的功能。并且保留了就地控制功能。在控制室,運行人員通過控制系統(tǒng)能對整個工藝系統(tǒng)進行集中監(jiān)視、管理和順序控制,并可實現(xiàn)遠方手操。提供就地手操、遠方手動操作、自動順序控制三種控制方式,工藝系統(tǒng)中被控對象的狀態(tài)在CRT上顯示。 5.1 就地手操控制 所有氣動閥、電動門、水泵和風機都保留就地控制方式,即使在程控系統(tǒng)完全故障的情況下還可以通過就地控制實現(xiàn)手動水處理,保證機組鍋爐的可靠用水。 5.2 遠方手操控制 在選擇遠控方式時,操作人員可以在操作員站遠程一對一操作氣動閥、電動門、水泵和風機。 5.3 水處理過程自動控制 水處理程控系統(tǒng)在正常情況下主要運行在自動控制方式。按照化學水處理系統(tǒng)的設計要求,水處理過程程序自動控制包括:除鐵與弱酸離子交換過程自動控制,反滲透裝置自動控制過程,混合離子交換過程自動控制。在除鐵與弱酸離子交換過程自動控制過程中,當過濾器已經(jīng)運行了24小時、或進出水壓差達到0.1Mpa、或入口累積流量達到2880噸,就自動進行反洗,備用的過濾器投入運行;當陽離子交換器運行48小時、或入口累積流量達到6240噸,就自動進行再生。在反滲透裝置停止自動控制過程時,自動完成反滲透沖洗過程。在混合離子交換過程自動控制中,當混合離子交換器運行1200小時、或入口水流量累積達到18000噸、或出口水導電度高于0.2us/cm、或出口硅酸根高于0.02ug/L,就自動進行再生,備用的混床投入運行。 5.4其它功能 通過PLC內(nèi)部程序設定報警及聯(lián)鎖保護,一旦出現(xiàn)故障,立即停止相應的操作,并發(fā)出相應的報警信號,自動啟動備用的設備。 實時參數(shù)超限報警、閥門開超時/關超時故障報警、閥門位置信號故障報警、水泵/風機啟動/停止超時故障報警、水泵/風機控保裝置事故跳閘/失電報警等。 化學水處理系統(tǒng)中的工藝參數(shù)和的累積參數(shù)都歸檔,可以通過歷史趨勢畫面對所有運行參數(shù)查看、打印,并按照電廠要求打印成報表。 系統(tǒng)還通過交換機與全廠的輔助控制網(wǎng)絡系統(tǒng)相聯(lián),實現(xiàn)了遠程運行參數(shù)監(jiān)視與管理。 6結(jié)束語 通遼盛發(fā)熱電廠化學水處理程控系統(tǒng)于2006年9月正式投運,自動化控制水平明顯提高,產(chǎn)水量達到設計要求平均每小時180至200噸,完全保證了設計4臺發(fā)電機組的用水需要。由于控制水平的提高,水處理過程中產(chǎn)生的廢水量明顯減少,起到了一定環(huán)保節(jié)能效果。系統(tǒng)高度的可靠性和直觀簡易的操作性減少了運行人員勞動量。該系統(tǒng)建成后運行可靠,生產(chǎn)效率明顯提高,因此受到用戶的好評,并成為其它電廠同行參觀效仿的對象。 參考文獻 [1] 《火力發(fā)電職業(yè)技能培訓教材》編委會.電廠化學設備運行.北京:中國電力出版社, 2005 [2] 關麗.電廠化學分冊——中小型火電機組運行技術叢書北京:中國電力出版社, 2005 [3] 于瑞生.電廠化學.北京:中國電力出版社, 2006 [4] Rockwell Automation 《ControlLogix 選型指南》 [5] Allen-Bradley《系統(tǒng)用戶手冊 ControlLogix》 |












