(2)新的系統(tǒng)采用臺達PLC DVP80EH00T2系列PLC、DOP-A10TCTD觸摸屏、固態(tài)繼電器組成的電氣控制系統(tǒng)。來替代舊系統(tǒng)(三菱FX2N PLC、三菱文本顯示器、專用電路板及可控硅等組成的可控硅溫度控制的方式。)可以進行溫度控制方案編程,加入節(jié)電功能。保存各種材料的控制參數(shù),提高溫度控制精度。
(3)對加熱元件的控制采用PWM脈寬調(diào)制技術(shù),(因為真空成型機的加熱點數(shù)較多,如果采用傳統(tǒng)的PID控制占用CPU的時間較多并且控制不了那么多的加熱區(qū))。由于電熱元件的熱滯后時間較長,通過試驗得出PWM脈沖周期可以設(shè)在1.5到2秒之間。這樣低的開關(guān)頻率可以減少消耗在開關(guān)上的功率。溫度調(diào)節(jié)使用百分比值設(shè)定,簡單直觀。對溫度采樣反饋回的數(shù)據(jù)值采用查法跟PLC設(shè)定的參數(shù)相比較后輸出PMW脈沖,減小波動性與溫度控制傳遞滯后的影響,與原模擬量控制可控硅加熱系統(tǒng)相比增強抗干擾性、提高了設(shè)備的可靠性,并縮短設(shè)備的預(yù)熱調(diào)溫時間。。 `
(4)采用臺達觸摸屏作為人機界面,提高機器的自動化程度、方便操作和設(shè)備升級、和原有的(文本顯示器+按鈕+指示燈+多條信號線組成的系統(tǒng))相比只需要用一條通訊線,使設(shè)備走線美觀和節(jié)約線路成本。
4.2 新系統(tǒng)優(yōu)點
(1)采用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)后電能節(jié)約了,可以將加熱元件的溫度調(diào)節(jié)與設(shè)備真空成型動作以最優(yōu)的方式配合,在真空成型及冷卻工藝等待過程中能自動進入節(jié)電模式,保證設(shè)備在最佳條件下進行工作,減少生產(chǎn)時電能的消耗、延長加熱元件的壽命,提高設(shè)備的整體性能,保證設(shè)備所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量合格。
(2)采用觸摸屏作為人機界面操作方便了,可以隨時直觀地了解設(shè)備的生產(chǎn)狀況,提高機器的現(xiàn)代化程度和自動化程度,降低員工勞動強度。系統(tǒng)可以對設(shè)備生產(chǎn)的設(shè)備故障和操作失誤進行報警顯示,提高設(shè)備的安全性。
(3)使用臺達DOP-A10TCTD(內(nèi)置3MB Flash 記憶卡)后用戶更換產(chǎn)品型號的時間節(jié)約了, 大量的內(nèi)存可以保存不同冰箱內(nèi)膽所需的控制方案,本系統(tǒng)配置的存儲卡,可以保存200種型號的配方。操作人員通過觸摸屏來選擇所要生產(chǎn)的產(chǎn)品。對已經(jīng)加工過的冰箱內(nèi)膽型號,可以直接調(diào)出保存的控制配方。如果有新的產(chǎn)品生產(chǎn),配方可以快速保存。
5 應(yīng)用體會
調(diào)試過程的困難及注意事項:
(1)實施接線時,務(wù)必關(guān)閉電源,對關(guān)系到生產(chǎn)安全的行程開關(guān)接線時全部使用常閉(NC)觸點。
(2)控制柜電源必須采用符合標準的三相五線制供電,所有設(shè)備體上之接地端子務(wù)必正確的接地,可提高生產(chǎn)的安全性。
(3)交流電源不可連接于行程開關(guān)等信號端,否則可能造成嚴重的損壞,因此在通電前請再次確認接線是否正確。
(4)為了防止干擾,觸摸屏與控制柜之間的連線請務(wù)必使用有被覆的屏蔽線,且不可與AC200V以上的回路并排走向。PLC供電采用AC220V1:1隔離變壓器供電。
(5)試機前應(yīng)檢查各種安全保護裝置是否可靠工作,水、電、氣表是否正常。
(6)調(diào)試過程中需要對節(jié)能比例、溫度、時間、流量、真空成型高度參數(shù)的配合比例進行測試標定,然后在PLC程序里建一張參數(shù)表。要想達到節(jié)能與性能之間的最佳狀態(tài),需要反復(fù)調(diào)節(jié)試驗。把最終的數(shù)據(jù)存入?yún)?shù)表內(nèi)。
6 總結(jié)
本方案在越南首都河內(nèi),河發(fā)制冷(HOA PHAT)得到非常理想的應(yīng)用,整套吸塑成型機成本不到(50000USD),但其生產(chǎn)效率高于每小時30張箱膽;而該公司同類型的另一臺設(shè)備為國外某公司原產(chǎn)真空吸塑成型機(價值150000USD)生產(chǎn)節(jié)拍約為22張/小時。所以在工業(yè)自動化生產(chǎn)設(shè)備中采用了臺達DVP EH2 PLC 控制系統(tǒng)后,整臺生產(chǎn)設(shè)備的效率都有所提高。










