GDS(有毒有害氣體檢測(cè)系統(tǒng))包括可燃?xì)怏w報(bào)警器和硫化氫報(bào)警器等,是保障人身安全的安全設(shè)備,在工廠里起著舉足輕重的作用。目前多采用二次表-報(bào)警器進(jìn)行報(bào)警顯示。
某罐區(qū)有可燃?xì)怏w報(bào)警器10臺(tái),硫化氫(H2S)報(bào)警器10臺(tái),由于導(dǎo)線距離長(zhǎng),且采用的是24芯電纜,在線間形成電容性積累電荷,造成信號(hào)干擾,使報(bào)警器的二次表因受干擾頻繁產(chǎn)生錯(cuò)報(bào),無(wú)法正常使用。
由于罐區(qū)覆蓋面積大,所以信號(hào)導(dǎo)線多且雜,而且與220V儀表供電線敷設(shè)在同一槽線盒。其中距離較遠(yuǎn)的幾十臺(tái)報(bào)警器的二次表因而受干擾產(chǎn)生錯(cuò)報(bào),具體有兩種表現(xiàn)形式:一是頻繁產(chǎn)生誤報(bào),即一次表指示不超標(biāo),但二次表出現(xiàn)高報(bào);二是聯(lián)報(bào),即一臺(tái)一次表測(cè)得高報(bào)信號(hào),卻引起多臺(tái)二次表顯示高報(bào),干擾了正常的生產(chǎn)。
可燃?xì)怏w報(bào)警器的信號(hào)線不是屏蔽導(dǎo)線,且沒(méi)有為它單獨(dú)敷設(shè)槽線盒,是導(dǎo)致問(wèn)題的根本原因。由于現(xiàn)場(chǎng)不能準(zhǔn)確判定干擾源,全部更換導(dǎo)線工程量大,投資高。如下圖所示:
圖1 報(bào)警器干擾系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
但是,全部更換導(dǎo)線浪費(fèi)大,工程量大,且罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火危險(xiǎn)性高。因此需要摸索一套工程量小的修補(bǔ)方案來(lái)解決問(wèn)題,保護(hù)前期投資。
2、改造方案選擇
方案一:全部更換受干擾的信號(hào)線。重新布槽線盒,更換多線電纜為三芯電纜,每塊一次表單獨(dú)一根電纜。
方案二:離現(xiàn)場(chǎng)150米處有一間消防泵房,將20臺(tái)表的信號(hào)線引到泵房,在泵房?jī)?nèi)安裝一臺(tái)PAC,轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)集中傳送到主操作室,泵房到主操作室只需要拉一根光纜,形成現(xiàn)場(chǎng)數(shù)字通訊系統(tǒng)。
費(fèi)用概算如下表:
表1 
評(píng)估:因?yàn)楣饫|不怕電磁干擾,所以不受線間干擾影響也能解決問(wèn)題。但泵房環(huán)境對(duì)PAC提出嚴(yán)格安裝條件:出于安全考慮,必須要將數(shù)采控制器和卡件置于隔爆箱內(nèi)。但密封的隔爆箱散熱性能差,夏季高溫可能會(huì)超出PAC的工作溫度范圍。
方案三:以上兩種改造方案都需要更換電纜,所使用的信號(hào)都必須經(jīng)過(guò)二次表轉(zhuǎn)換,且顯示為接點(diǎn)信號(hào),不易觀察具體報(bào)警值,很不直觀。
因此,更換一次表為能輸出4~20mA電流信號(hào)的模擬表,20臺(tái)共花費(fèi)14萬(wàn)元。同時(shí),不用二次表顯示,模擬信號(hào)直接通過(guò)原24芯電纜進(jìn)入主操作室,接入PAC中,用工控機(jī)作為上位機(jī)顯示數(shù)據(jù)。由于電流信號(hào)抗干擾性比接信號(hào)強(qiáng),再加上數(shù)采控制器的濾波抗干擾特性,應(yīng)該能解決信號(hào)干擾問(wèn)題。
評(píng)估:此方案避免更換電纜的巨大工作量,而且從質(zhì)的方面升級(jí)了系統(tǒng),大大提高了測(cè)量的可靠性和自動(dòng)化水平。但投資較大。
方案四:更換一次表為能輸出4~20mA電流信號(hào)的三線制模擬表,仍用原24芯電纜。由于每臺(tái)一次表由四線改為三線,則可將空余出來(lái)的一根電纜線作為屏蔽線進(jìn)行接地處理,讓其不要產(chǎn)生多余的電荷從而造成干擾。
另外,在主操作室加裝1臺(tái)20A直流穩(wěn)壓電源來(lái)給一次表供電,增大了供電功率,進(jìn)一步提高了穩(wěn)定性。










