1. PLC與管理網(wǎng)的聯(lián)接
由網(wǎng)絡(luò)圖可以看出,全廠的PLC共構(gòu)成兩條數(shù)據(jù)高速通道(DH+)鏈,一條是電解、凈液的PLC通過ROCKWELL公司的以太網(wǎng)接口模塊5/20E與以太網(wǎng)相連,一條是陽極精煉爐、轉(zhuǎn)爐的PLC通過DCS與上位以太網(wǎng)相連。采用這種聯(lián)結(jié)方案主要是受各PLC物理位置的限制。PLC的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳到以太網(wǎng)后,由美國(guó)DEC公司的阿爾法小型計(jì)算機(jī)接受并轉(zhuǎn)換成個(gè)人電腦可以識(shí)別的數(shù)據(jù)信號(hào)后,再發(fā)往各管理終端。這樣,各管理終端通過相應(yīng)的軟件就可以隨時(shí)調(diào)出工藝流程畫面和實(shí)時(shí)工藝參數(shù),管理者就可以隨時(shí)了解到現(xiàn)場(chǎng)工藝情況和各類數(shù)據(jù)報(bào)表,從而為管理帶來極大的便利。
2. DH+網(wǎng)
DH+是一個(gè)公共總線形成的對(duì)等的工業(yè)局域網(wǎng),其網(wǎng)上的每個(gè)節(jié)點(diǎn)無主次之分,網(wǎng)絡(luò)的存取方式為令牌傳遞方式,傳輸介質(zhì)為屏蔽雙絞線,最大傳輸距離為3044m,通信波特率為57.6K(57.6K位/s=1字節(jié)/0.14ms),最大節(jié)點(diǎn)數(shù)為64個(gè)。
屏蔽雙絞線相對(duì)比較便宜,并有比較好的抗噪性,能保證傳輸信號(hào)不失真,不失為一種理想的傳輸介質(zhì)。令牌傳遞方式可以消除那些試圖獲得網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)的PLC站點(diǎn)之間的競(jìng)爭(zhēng),哪個(gè)站點(diǎn)得到令牌,它就成為主站,從而有權(quán)向其他站點(diǎn)發(fā)送信息,用完相應(yīng)的時(shí)間片后,即將令牌傳遞到下一個(gè)站點(diǎn),這樣可以避免因某個(gè)站點(diǎn)故障而影響到整個(gè)網(wǎng)絡(luò)。每個(gè)PLC-5/40處理器有四個(gè)通信口,可用軟件設(shè)置成遠(yuǎn)程I/O通信鏈與輸入輸出機(jī)架相連或設(shè)置成DH+網(wǎng)絡(luò)通信口。在轉(zhuǎn)爐調(diào)試時(shí),由于各站點(diǎn)之間需要傳遞的數(shù)據(jù)量太大,引起監(jiān)控站屏幕頻繁出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)超時(shí)報(bào)警信息,我們就用處理器空閑的通信口,專門設(shè)置了一條DH+通信鏈,專門用于處理器之間的數(shù)據(jù)傳遞,解決了網(wǎng)絡(luò)擁擠的問題。
由于DH+網(wǎng)絡(luò)優(yōu)越的網(wǎng)絡(luò)性能,使得數(shù)據(jù)在站點(diǎn)之間傳遞變得極為便利,行車稱重?cái)?shù)據(jù)本來發(fā)往陽極精煉爐,可是因?yàn)橛辛薉H+網(wǎng)絡(luò),在轉(zhuǎn)爐也可以看到這些數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)爐的作業(yè)方式是交替作業(yè),加上很多設(shè)備是三臺(tái)轉(zhuǎn)爐共用,因而需要相互傳遞的信息量非常大,因?yàn)橛辛薉H+網(wǎng)絡(luò),一切問題迎刃而解。
四、調(diào)試中遇到的難點(diǎn)及解決辦法
投產(chǎn)前,網(wǎng)絡(luò)安裝測(cè)試好之后,開始進(jìn)行系統(tǒng)的總調(diào)試,發(fā)現(xiàn)由于三臺(tái)轉(zhuǎn)爐的很多輔助設(shè)備是共用的,因而各PLC之間需通過網(wǎng)絡(luò)交換的數(shù)據(jù)量特別大,引起網(wǎng)絡(luò)繁忙,網(wǎng)絡(luò)超時(shí)報(bào)警頻頻出現(xiàn),影響調(diào)試和正常操作。起初試圖通過增大監(jiān)控站的內(nèi)存、擴(kuò)大緩沖區(qū)、精簡(jiǎn)操作畫面等方法解決這個(gè)問題,但效果均不理想。后來想到利用處理器的其他空閑的通信口,專門開設(shè)一條網(wǎng)絡(luò)專供轉(zhuǎn)爐的四個(gè)PLC之間傳遞數(shù)據(jù)用,結(jié)果十分令人滿意,很好地解決了這個(gè)問題。
五、投產(chǎn)后的增設(shè)及改進(jìn)項(xiàng)目
由于工藝狀況和設(shè)備狀況的要求,投產(chǎn)后在轉(zhuǎn)爐進(jìn)行了一系列的改造和增設(shè)項(xiàng)目,主要包括以下幾個(gè)方面。
1. 轉(zhuǎn)爐事故傾轉(zhuǎn)的改造
在原設(shè)計(jì)中,轉(zhuǎn)爐的事故傾轉(zhuǎn)是蓄電池帶動(dòng)直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)的,由于蓄電池只能供電10min,而充電時(shí)間需10多個(gè)小時(shí),且有傾轉(zhuǎn)速度慢、性能欠可靠等缺點(diǎn),容易引起堵風(fēng)眼事故。針對(duì)這種情況,我們?cè)谲浖线M(jìn)行了修改,使得只有交流失壓時(shí),才由直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)爐移動(dòng), 在其他條件下,均由交流電機(jī)帶動(dòng)爐子做事故傾轉(zhuǎn),大大減少了事故的發(fā)生,具有很好的效果。
2. 增設(shè)富氧改造調(diào)節(jié)回路
投產(chǎn)一段時(shí)間后,為了增加固破和冷銅的處理量,根據(jù)工藝要求,我們?cè)谵D(zhuǎn)爐增加了富氧錘煉自動(dòng)調(diào)節(jié)回路?;芈吠队煤螅僮魅藛T只要在操作畫面上設(shè)定所需的用氧濃度,調(diào)節(jié)回爐即可根據(jù)送風(fēng)流量和設(shè)定氧濃自動(dòng)調(diào)節(jié)氧氣的流量,操作十分方便。至今,使用效果一直很好。
3. 增加純水槽自動(dòng)補(bǔ)水回路
純水槽的水是用于轉(zhuǎn)爐冷卻水套的,一旦斷水,就會(huì)對(duì)設(shè)備造成損壞。未改造之前轉(zhuǎn)爐純水槽補(bǔ)水需用電話與純水站聯(lián)系,這就要求操作人員經(jīng)常監(jiān)視純水槽的水位,很不方便,改造之后,低水位自動(dòng)補(bǔ)水,高水位自動(dòng)停水,且有高、低水位報(bào)警,既方便又安全,得到操作人員的好評(píng)。
4. 增加報(bào)警點(diǎn)和歷史趨勢(shì)記錄
轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)后,我們?cè)谵D(zhuǎn)爐增加了PLC系統(tǒng)不間斷電源(UPS)掉電報(bào)警、煙罩?jǐn)嗔鲌?bào)警、純水槽水位報(bào)警等,提高了生產(chǎn)的安全性。增加了排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速和輸出給定值的歷史趨勢(shì)記錄,給設(shè)備監(jiān)護(hù)和故障判斷分析提供了依據(jù)。
總之,可編程序控制器因其可靠的性能、卓越的控制功能和強(qiáng)大的通信功能在金隆公司的生產(chǎn)和管理中發(fā)揮了很大的作用,創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟(jì)效益。隨著其性能價(jià)格比的提高,相信會(huì)在工業(yè)企業(yè)中得到更加廣泛的應(yīng)用。










