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數(shù)控機床的故障分析 案例分析經(jīng)驗介紹(2)

 三、外部故障

    由于現(xiàn)代的數(shù)控系統(tǒng)可靠性越來越高,故障率越來越低,很少發(fā)生故障。大部分故障都是非系統(tǒng)故障,是由外部原因引起的。

    1. 現(xiàn)代的數(shù)控設備都是機電一體化的產(chǎn)品,結構比較復雜,保護措施完善,自動化程度非常高。有些故障并不是硬件損壞引起的,而是由于操作、調整、處理不當引起的。這類故障在設備使用初期發(fā)生的頻率較高,這時操作人員和維護人員對設備都不特別熟悉。

    例一、一臺數(shù)控銑床,在剛投入使用的時候,旋轉工作臺經(jīng)常出現(xiàn)不旋轉的問題,經(jīng)過對機床工作原理和加工過程進行分析,發(fā)現(xiàn)這個問題與分度裝置有關,只有分度裝置在起始位置時,工作臺才能旋轉。

    例二、另一臺數(shù)控銑床發(fā)生打刀事故,按急停按鈕后,換上新刀,但工作臺不旋轉,通過PLC梯圖分析,發(fā)現(xiàn)其換刀過程不正確,計算機認為換刀過程沒有結束,不能進行其它操作,按正確程序重新?lián)Q刀后,機床恢復正常。 

    例三、有幾臺數(shù)控機床,在剛投入使用的時候,有時出現(xiàn)意外情況,操作人員按急停按鈕后,將系統(tǒng)斷電重新啟動,這時機床不回參考點,必須經(jīng)過一番調整,有時得手工將軸盤到非干涉區(qū)。后來吸取教訓,按急停按鈕后,將操作方式變?yōu)槭謩?,松開急停按鈕,把機床恢復到正常位置,這時再操作或斷電,就不會出現(xiàn)問題。

    2.由外部硬件損壞引起的故障

    這類故障是數(shù)控機床常見故障,一般都是由于檢測開關、液壓系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)、電氣執(zhí)行元件、機械裝置等出現(xiàn)問題引起的。有些故障可產(chǎn)生報警,通過報答信息,可查找故障原因。

    例一、一臺數(shù)控磨床,數(shù)控系統(tǒng)采用西門子SINUMERIK SYSTEM 3,出現(xiàn)故障報警F31“SPINDLE COOLANT CIRCUIT”,指示主軸冷卻系統(tǒng)有問題,而檢查冷卻系統(tǒng)并無問題,查閱PLC梯圖,這個故障是由流量檢測開關B9.6檢測出來的,檢查這個開關,發(fā)現(xiàn)開關已損壞,更換新的開關,故障消失。

    例二、一臺采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控淬火機床,一次出現(xiàn)6014“FAULT LEVEL HARDENING LIQUID”機床不能工作。報警信息指示,淬火液面不夠,檢查液面已遠遠超出最低水平,檢測液位開關,發(fā)現(xiàn)是液位開關出現(xiàn)問題,更換新的開關,故障消除。
有些故障雖有報警信息,但并不能反映故障的根本原因。這時要根據(jù)報警信息、故障現(xiàn)象來分析。

    例三、一臺數(shù)控磨床,E軸在回參考點時,E軸旋轉但沒有找到參考點,而一直運動,直到壓到極限開關,NC系統(tǒng)顯示報警“E AXIS AT MAX.TRAVEL”。根據(jù)故障現(xiàn)象分析,可能是零點開關有問題,經(jīng)確認為無觸點零點開關損壞,更換新的開關,故障消除。

    例四、一臺專用的數(shù)控銑床,在零件批量加工過程中發(fā)生故障,每次都發(fā)生在零件已加工完畢,Z軸后移還沒到位,這時出現(xiàn)故障,加工程序中斷,主軸停轉,并顯示F97號報警“SPINDLE SPEED NOT OK STATION 2”,指示主軸有問題,檢查主軸系統(tǒng)并無問題,其它問題也可導致主軸停轉,于是我們用機外編程器監(jiān)視PLC梯圖的運行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)刀具液壓卡緊壓力檢測開關F21.1,在出現(xiàn)故障時,瞬間斷開,它的斷開表示銑刀卡緊力不夠,為安全起見,PLC使主軸停轉。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)液壓壓力不穩(wěn),調整液壓系統(tǒng),使之穩(wěn)定,故障被排除。
還有些故障不產(chǎn)生故障報警,只是動作不能完成,這時就要根據(jù)維修經(jīng)驗,機床的工作原理,PLC的運行狀態(tài)來判斷故障。

    例五、一臺數(shù)控機床一次出現(xiàn)故障,負載門關不上,自動加工不能進行,而且無故障顯示。這個負載門是由氣缸來完成開關的,關閉負載門是PLC輸出Q2.0控制電磁閥Y2.0來實現(xiàn)的。用NC系統(tǒng)的PC功能檢查PLC Q2.0的狀態(tài),其狀態(tài)為1,但電磁閥卻沒有得電。原來PLC輸出Q2.0通過中間繼電器控制電磁閥Y2.0,中間繼電器損壞引起這個故障,更換新的繼電器,故障被排除。

    例六、一臺數(shù)控機床,工作臺不旋轉,NC系統(tǒng)沒有顯示故障報警。根據(jù)工作臺的動作原理,工作臺旋轉第一步應將工作臺氣動浮起,利用機外編程器,跟蹤PLC梯圖的動態(tài)變化,發(fā)現(xiàn)PLC這個 信號并未發(fā)出,根據(jù)這個線索繼續(xù)查看,最后發(fā)現(xiàn)反映二、三工位分度頭起始位置檢測開關I9.7、I10.6動作不同步,導致了工作臺不旋轉。進一步確認為三工位分度頭產(chǎn)生機械錯位,調整機械裝置,使其與二工位同步,這樣使故障消除。

    發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的第一步,而且是最重要的一步。特別是對數(shù)控機床的外部故障,有時診斷過程比較復雜,一旦發(fā)現(xiàn)問題所在,解決起來比較輕松。對外部故障的診斷,我們總結出兩點經(jīng)驗,首先應熟練掌握機床的工作原理和動作順序。其次要熟練運用廠方提供的PLC梯圖,利用NC系統(tǒng)的狀態(tài)顯示功能或用機外編程器監(jiān)測PLC的運行狀態(tài),根據(jù)梯圖的鏈鎖關系,確定故障點,只要做到以上兩點,一般數(shù)控機床的外部故障,都會被及時排除。
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