(6)新系統(tǒng)有比較優(yōu)越的價格性能比,而且體積小,重量輕,更換方便。
(7)系統(tǒng)可靠性高。由于該系統(tǒng)采用交流電機,無滑環(huán)和炭刷、不可能打火和更換,提高了設備可靠性。
(8)提高生產效益。原切斷機投產以來,累計故障停產50次,每次平均1.5天。
5 長絲高速紡
天津石油化工廠高速紡螺桿擠壓機調速系統(tǒng)是80年代由日本引進的。經過幾年來(特別是近年來)的運行,逐漸暴露出了問題。
(1)不適應符合品種大范圍變化的需求,生產過程中時有跳閘現(xiàn)象出現(xiàn)(先天存在)。據(jù)開車6年來統(tǒng)計,每年均在十次以上(90、91年多達40次/年以上),嚴重影響了紡機的正常運行。
(1)由于現(xiàn)場環(huán)境不良等原因,造成PG測速反饋環(huán)節(jié)故障而導致的螺桿擠壓機停車現(xiàn)象也屢有發(fā)生(開車以來發(fā)生16起)。
(3)原裝置功率因數(shù)低,諧波成分高,對電網(wǎng)污染大。
(4)原裝置本身由于元器件等問題,近年來也偶有故障發(fā)生,然而備件供應困難、周期長(要2年左右),價格高(一套控制板要13萬元人民幣左右),因此這一環(huán)節(jié)也直接影響了生產的穩(wěn)定。
5.1螺桿擠壓機的變頻改造
由于上述問題的存在,從90年代開始,被迫在部分螺桿擠壓機上采取了減位生產等措施。僅此一項每年就使該廠損失利稅數(shù)百萬元以上。
據(jù)此原因,該廠會同深圳華能公司對POY螺桿擠壓機調速系統(tǒng)進行改造。
(1)在新系統(tǒng)中,核心環(huán)節(jié)-變頻單元,我們選擇了90年代水平,日本富士公司生產的FRN5000G7-4系列變頻器。該變頻器控制回路采用雙十六位CPU,控制采用磁通控制SPWM模式,并具有高速轉矩限定、轉差頻率補償控制等特殊功能。
(2)新系統(tǒng)中壓力調節(jié)部分仍采用了原裝置中的智能化壓力調節(jié)器(型號:SLCD-120*B〈日本YEW公司產〉)。
(3)利用FRNIC5000G/P7系統(tǒng)變頻器特有的轉差補償控制功能,去掉PG測速反饋環(huán)節(jié),進一步簡化了系統(tǒng)。
(4)該系統(tǒng)控制性能,產品適應范圍(調速范圍)達到并超過了原日方設計的系統(tǒng)。該系統(tǒng)在生產250dtex(最大規(guī)格品種)poy絲時,喉部壓力可保證在+(-)0.5Mpa之內。這小于工藝允許壓力偏差值,而調速范圍可達原系統(tǒng)的數(shù)倍以上。
(5)新系統(tǒng)保護功能強(13種)并具有故障記憶及自診斷功能。一旦變頻器出現(xiàn)問題,這對分析故障及解決問題提供了強有力的手段。
(6)調試簡單:新系統(tǒng)所有參數(shù)的設定及修改均由面板上的鍵盤來完成。










