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提高干熄焦汽輪發(fā)電機組有功功率措施

  1 概況 
    濟南鋼鐵集團總公司(簡稱濟鋼)干熄焦工程是國家“九五”重點節(jié)能示范工程項目,于1999年3月建成投產,汽輪機發(fā)電機(額定容量6000kW)于2000年7月28日正式并網運行。 
    干熄焦工程主要由熄焦系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)、汽水發(fā)電系統(tǒng)、環(huán)境除塵系統(tǒng)4大流程組成。具體工藝流程:焦爐推焦車將1000℃左右的紅焦裝入焦罐,在干熄爐內自上而下與爐底部進入的180℃的惰性循環(huán)氣體(氮氣)逆向接觸換熱,冷卻至250℃以下經排焦裝置排出。氮氣與紅焦換熱后溫度升至800℃左右經過一次除塵器進入鍋爐,與爐水再次進行換熱,溫度降至180℃以下,經過二次除塵由循環(huán)風機送回干熄爐循環(huán)使用。加熱后的爐水產生高溫高壓蒸汽(5.4MPa,450℃),送往背壓汽輪發(fā)電機組發(fā)電,發(fā)電后0.9~1.2MPa的背壓蒸汽并入濟鋼低壓蒸汽管網,用于生產和生活。 
    干熄焦系統(tǒng)鍋爐蒸汽額定流量為2×35t/h,額定壓力為5.4MPa,干熄焦發(fā)電系統(tǒng)機組額定容量6000kW;而目前實際運行狀況為:流量20~30t/h,壓力4.6MPa,2000年日均發(fā)電量45000kW.h左右,尚不及額定功率的1/2。干熄焦發(fā)電系統(tǒng)的運行能力遠沒有得到充分發(fā)揮,背壓忽高忽低,非計劃檢修時有發(fā)生,致使干熄焦生產及干熄焦發(fā)電系統(tǒng)不能順利運行。 
    2 影響發(fā)電原因分析 
    針對干熄焦汽輪發(fā)電機組投用后發(fā)電量低的問題,經調研、分析、論證,認為制約發(fā)電量進一步提高的因素是: 
    (1)重視程度不夠。干熄焦系統(tǒng)沒有納入整個生產工序控制之列,未納入日??己?。 
    (2)管理制度不健全。濟鋼干熄焦裝置是全國第三套,幾乎沒有成熟的經驗可借鑒,各項管理制度不健全、不完善。 
    (3)存在設計缺陷。由于設計方面的原因,干熄焦裝置在工藝、設備等方面存在著一定的缺陷,發(fā)電機組不能在良性工況下發(fā)電。 
    (4)崗位操作不力。濟鋼干熄焦技術先進,是全國第一套設備國產化率達到90%以上的裝置。由于技術新、設備新、人員新,所以在崗位操作方面存在一些不適應的地方。 
    3 改進措施 
    3.1 提高重視程度 
    將干熄焦生產系統(tǒng)納入整個生產工序控制之列,納入日??己?,確保該系統(tǒng)正常生產、發(fā)電產汽。針對制約干熄焦汽輪發(fā)電機組發(fā)電能力進一步提高的因素,成立攻關組,認真分析原因,制定整改措施,并逐步予以實施。采用325mm管道向蒸汽主管網回供富余蒸汽,為這部分蒸汽單獨設立集汽包,并負責外供,使背壓蒸汽供需平衡,徹底解決了背壓高影響發(fā)電量的問題,并降低了生產成本。 
    3.2 加強管理 
    針對干熄焦的運行現(xiàn)狀,建立和完善一系列規(guī)律制度和考核辦法。制定干熄焦運行管理制度、干熄焦發(fā)電機組考核辦法、干熄焦汽電運行聯(lián)系制度、關于汽輪機發(fā)電機組并網運行的有關規(guī)定、干熄焦計劃檢修管理制度,并認真貫徹執(zhí)行,嚴格落實考核,使干熄焦發(fā)電的生產組織、過程控制、設備管理、安全運行、崗位操作等有章可循,為干熄焦發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定、高效運行奠定了堅實的基礎。 
    3.2.1 干熄焦發(fā)電機組考核根據干熄焦發(fā)電機組運行的狀況,為使干熄焦發(fā)電機組能在現(xiàn)有的條件下,最大限度地提高有功功率,制定干熄焦發(fā)電機組考核辦法:每天發(fā)電量基準值:46000kW.h;日實際發(fā)電量:Q(計劃檢修停機時間剔除)。則: 
    Q<46000kW.h時,減工資額=(46000-Q)×0.1(元) 
    Q>46000kW.h時,增工資額=(Q-46000)×0.1(元) 
    實行月度考核的考核方式,每月5日前將上月指標完成情況及獎罰意見明細報出。 
    3.2.2 干熄焦計劃檢修管理制定干熄焦計劃檢修管理制度,避免了以往檢修的盲目性、隨意性,做到定期檢修。每月檢修24h,每季檢修72h,每年進行20~30天的年修。將干熄焦檢修逐步納入到濟鋼大的系統(tǒng)檢修中,減少了非計劃停機時間。 
    3.3 加強技術改造 
    3.3.1 加強工藝技術改造 
    (1)校正偏差。通過對干熄爐中央風帽中間風筒開孔尺寸及中央風帽基礎重新調整,校正了中央風帽的中心偏差;并將中央風帽的材質由普通16Mn鋼板改為不銹鋼,使干熄爐的配風更加均勻,并減少了零星紅焦數(shù)量的產生。 
    (2)校正料位偏析。通過調整干熄焦爐兩端排焦扇形閥行程,基本上解決了干熄焦爐的料位偏析現(xiàn)象,使熄焦更加充分,有效地提高了熱能利用率。 
    (3)增設充氮點。在干熄焦爐的排焦部位增設充氮點,通過補充氮氣,減少了有毒氣體一氧化碳的排放量,改善了熄焦效果。 
    3.3.2加強設備改造 
    (1)改造循環(huán)風機。制作更換了鋼制底座,并用混凝土對其基礎進行了加固,更換轉子,基本解決了循環(huán)風機震動問題。 
    (2)改造變頻器。更換了整流橋、可控硅、逆變橋、電容等,解決了變頻器頻繁跳閘問題。 
    (3)改造提升系統(tǒng)鋼絲繩。提升系統(tǒng)鋼絲繩由原來的右旋改為左右旋,解決了提升過程中的扭曲現(xiàn)象。 
    (4)改造排焦皮帶。排焦皮帶由普通型更換為耐高溫、耐磨的E型皮帶,延長了皮帶使用壽命,提高了干熄焦生產效率。 
    (5)改造提升電氣室。提升電氣室由于距離熱源比較近,密封性差,且溫度高、灰塵大、震動大,提升電氣故障率高。為此,利用干熄焦系統(tǒng)大修之際對提升電氣室進行移位改造,并安裝了提升電氣故障顯示屏,大大降低了提升電氣故障率。 
    (6)改造除塵風機、除塵器。對環(huán)保除塵風機、濕式多管除塵器等設備進行了技術改造,穩(wěn)定了干熄焦系統(tǒng)的運行。 
    3.4加強崗位技能培訓 
    建立取證上崗制度,定期組織各崗位操作人員參加業(yè)務學習班,認真學習操作規(guī)程,充分認識安全標準化作業(yè)的重要性,提高操作人員的業(yè)務素質,防止各類誤操作事故的發(fā)生,保證干熄焦系統(tǒng)的安全順利運行。 
    4 結語 
    以上措施的實施,有效地提高了發(fā)電機的有功功率。運行實踐證明:干熄焦系統(tǒng)實現(xiàn)了均衡穩(wěn)定生產,發(fā)電機組日平均發(fā)電量可達到57000kW.h;日平均產汽量為925t。日平均發(fā)電量比2000年提高11516kW.h;日平均產汽量提高145t。以干熄焦發(fā)電機組年實際運行330天計,則年發(fā)電創(chuàng)效益可達940.5萬元;年產蒸汽效益達2442萬元。
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本文標簽:提高干熄焦汽輪發(fā)電機組有功功率措施
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