0 引言
M型磨床是M1050型無心磨床的簡稱,是一種自動(dòng)化程度要求較高的機(jī)床設(shè)備,主要對圓錐度小于1:20的圓錐體和各種成型回轉(zhuǎn)體零件的切入磨加工,附加通磨托架,可作通磨加工。磨床控制系統(tǒng)一直采用繼電器邏輯控制方式,導(dǎo)輪的速度調(diào)節(jié)由直流變換裝置控制直流電動(dòng)機(jī)得到,既不方便,效率又低。
為了解決上述磨床控制系統(tǒng)的缺點(diǎn),決定對其電氣控制系統(tǒng)實(shí)行新的設(shè)計(jì)。用PLC和變頻調(diào)速技術(shù)改造傳統(tǒng)繼電器控制的磨床控制電路,改變了以時(shí)間繼電器為核心的繼電器邏輯控制方式,實(shí)現(xiàn)了對磨床工序的自動(dòng)控制。用變頻器控制磨床導(dǎo)轉(zhuǎn)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速后,把過去的直流電動(dòng)機(jī)換成交流電動(dòng)機(jī),可大幅度提高傳動(dòng)效率,簡單方便。
1 M型磨床控制的工藝要求及過程
M型磨床由五臺(tái)交流電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),其中一臺(tái)電動(dòng)機(jī)需無級變速控制,用變頻器控制該臺(tái)電動(dòng)機(jī)得到無級變速。主控電機(jī)控制的對象分別是潤滑、冷卻、磨削輪、液壓和導(dǎo)輪。
根據(jù)M型磨床切入磨學(xué)工藝要求,在一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)周期內(nèi)由3個(gè)電磁閥分別控制4個(gè)工作對象來完成,4個(gè)工作對象分別是導(dǎo)輪架快慢進(jìn)、導(dǎo)輪架快退、推料桿推料、推料桿返回。
2.1 M型磨床電動(dòng)機(jī)主電路設(shè)計(jì)
QS為空氣開關(guān),液壓電動(dòng)機(jī)M2和導(dǎo)輪電動(dòng)機(jī)M5可以隨機(jī)啟停,磨削輪電動(dòng)機(jī)M1和潤滑電動(dòng)機(jī)M3二者之間為順序控制方式,即潤滑電動(dòng)機(jī)M3先啟動(dòng),磨削輪電動(dòng)機(jī)M1后啟動(dòng)。導(dǎo)輪電動(dòng)機(jī)M5由變頻器控制,無級調(diào)速。
變頻器設(shè)定為外部控制方式2,方法是把Pr.79的內(nèi)容寫為2即可。無級調(diào)速是由變頻器上一個(gè)外接的電位器調(diào)節(jié)得到。
2.2 PLC的I/O地址分配
變頻器選用日本三菱FR—E500系列變頻器,PLC選用日本三菱FX系列FX2N-48MR型PLC。
M1050型無心磨床的一個(gè)工作周期,磨床的實(shí)際切入磨削循環(huán)是由3個(gè)液壓電磁閥的不同工作組合實(shí)現(xiàn)的,三個(gè)電磁閥分別是1CT、2CT、3CT,例如,導(dǎo)輪架的慢進(jìn)是由2CT、3CT同時(shí)接通實(shí)現(xiàn)的,推料桿的推料是由1CT接通實(shí)現(xiàn)的。
每個(gè)工序之間的轉(zhuǎn)換是由光電傳感器的信號(hào)或定時(shí)器決定的,光電傳感器共有4個(gè),分別是:導(dǎo)輪架進(jìn)給快轉(zhuǎn)慢傳感器1XK,導(dǎo)輪架進(jìn)給到底傳感器2XK,導(dǎo)輪架后退到底傳感器3XK,推料桿推到底傳感器4XK。
共有6個(gè)狀態(tài),S0狀態(tài)為等待啟動(dòng)選擇狀態(tài),PLC上電時(shí)M8000始終把S0打開,在此狀態(tài)下應(yīng)首先把潤滑和冷卻電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)起來,然后才可以啟動(dòng)磨削輪電動(dòng)機(jī)。液壓電動(dòng)機(jī)和導(dǎo)輪電動(dòng)機(jī)根據(jù)加工需要實(shí)行隨機(jī)啟動(dòng),導(dǎo)輪電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)后,其速度通過變頻器可以無級調(diào)速,一個(gè)可變電位器R與變頻器連接,如圖3所示,旋動(dòng)R,可以改變導(dǎo)輪電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。
S10-S14狀態(tài)為M1050型無心磨床的切入磨削循環(huán)。按下切入磨削循環(huán)啟動(dòng)按鈕X8,無心磨床進(jìn)入S10狀態(tài)。S10狀態(tài)下,Y5通,電磁閥2CT得電,導(dǎo)輪架快速進(jìn)給??爝M(jìn)到位,導(dǎo)輪架進(jìn)給快轉(zhuǎn)慢傳感器1XK(X10)閉合,快進(jìn)停止,磨床進(jìn)入S11狀態(tài)。S11狀態(tài)下,Y5、Y6通,電磁閥2CT、3CT得電,導(dǎo)輪架快轉(zhuǎn)慢進(jìn)給。慢進(jìn)到位,導(dǎo)輪架進(jìn)給到底傳感器2XK(x11)閉合,慢進(jìn)停止,磨床進(jìn)入S12狀態(tài)。S12狀態(tài)下,Y5、Y6通,電磁閥2CT、3CT得電,定時(shí)器T1定時(shí)10秒,磨床進(jìn)入光磨階段。光磨時(shí)間到,定時(shí)器T1閉合,光磨結(jié)束,磨床進(jìn)入S13狀態(tài)。S13狀態(tài)下,電磁閥全部失電,導(dǎo)輪架快速退回。導(dǎo)輪架后退到位,導(dǎo)輪架后退到位傳感器3XK(X12)閉合,快退停止,磨床進(jìn)入S14狀態(tài)。S14狀態(tài)
下,Y4通,電磁閥1CT得電,推料桿推料。推料到位,推料桿推料到底傳感器4XK(X13)閉合,推料停止,磨床進(jìn)入S0狀態(tài),推料桿返回,回到第一步S0狀態(tài),等待下一次的一個(gè)新的工作循環(huán)。
3.2 PLC步進(jìn)梯形圖
根據(jù)圖4所示的PLC的狀態(tài)圖,可以設(shè)計(jì)出PLC的步進(jìn)梯形圖,進(jìn)而可以寫出PLC程序清單,此處從略。
4 結(jié)束語
系統(tǒng)結(jié)合了機(jī)械、PLC、變頻器等方面的技術(shù),用較低的成本成功地對原有控制系統(tǒng)進(jìn)行新的設(shè)計(jì),使得該M型磨床適應(yīng)了自動(dòng)化控制的要求,在實(shí)際使用中性能穩(wěn)定,操作方便,生產(chǎn)效率高,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。










