可編程控制器在制氮機(jī)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
【關(guān)鍵詞】PLC,控制系統(tǒng),輸進(jìn)/輸出點(diǎn)數(shù) 制氮
【論文摘要】本文先容了制氮機(jī)的工作機(jī)理及簡單的工藝流程,PLC控制系統(tǒng)設(shè)計方案、輸進(jìn)/輸出接線圖、軟件流程圖及調(diào)試結(jié)果,并先容了設(shè)計過程中所用的節(jié)省輸進(jìn)/輸出點(diǎn)數(shù)的技巧和方法及顯示設(shè)定單元與主機(jī)之間的通訊題目。實(shí)際使用證實(shí)該控制系統(tǒng)性能穩(wěn)定可靠,操縱簡便,經(jīng)濟(jì)實(shí)用且靈活性強(qiáng)。
1 引 言
制氮機(jī)是以空氣為原料,以碳分子篩為吸附劑,運(yùn)用變壓吸附原理,使布滿微孔的碳分子篩對氣體分子有選擇性的吸附來獲得純度為98~99.99%的氮?dú)獾男滦椭频夹g(shù)。
碳分子篩系由硬煤磨細(xì)后,經(jīng)一系列加工成型燒結(jié)所得。經(jīng)活化成型后的碳分子篩其晶粒體分布著無數(shù)微孔孔穴。碳分子篩屬于速度分離型吸附劑,由于分子直徑小的氧分子O2比分子直徑稍大的氮分子N2在運(yùn)動中的擴(kuò)散速度要快十倍,所以,從分子動力學(xué)來講,當(dāng)空氣進(jìn)進(jìn)碳分子篩床層時,分子直徑小的氧以較快的速度進(jìn)進(jìn)碳分子結(jié)晶微孔中,氧被富集在碳分子固相中,而氮分子則在氣相中富集,從而將氧氣和氮?dú)鈴目諝庵蟹蛛x開來。碳分子篩對氧的平衡吸附量隨吸附壓力升高而增加,隨壓力的降低而減少,即所謂變壓吸附。當(dāng)進(jìn)碳分子篩床層的空氣壓力降低到常壓0.1MPa時,即所謂篩微孔中吸附的氧分子即被開釋出來,即所謂常壓解吸。為了能連續(xù)不斷地生產(chǎn)出合格氮?dú)?,必須對生產(chǎn)過程中的各個流程進(jìn)行自動控制。
PSA制氮機(jī)控制系統(tǒng)原先采用的是繼電接觸控制方法,所用器件多,觸點(diǎn)易損,控制單一,體積大,無法隨時檢測Y1~Y8電磁閥的好壞。通過對工藝流程和控制要求的分析,為了使控制系統(tǒng)更加靈活、可靠,操縱方便且具有通用性,我們選用了無錫華光公司的SM-16T型PLC進(jìn)行控制。PLC控制方法靈活,不需用時間繼電器,可實(shí)時顯示工作流程并監(jiān)視工作時間,并具有簡單、實(shí)用、美觀、操縱方便的人機(jī)界面。
2 制氮系統(tǒng)控制要求分析
空氣壓縮機(jī)用來提供足夠的氣量和相對恒定的輸進(jìn)壓力0.75~0.8MPa的原料氣,經(jīng)冷干機(jī)除水、除油、除固態(tài)粒子等凈化處理后,為了能連續(xù)不斷地輸出恒定的氮?dú)?,系統(tǒng)設(shè)置了A、B兩個吸附塔進(jìn)行交替工作。由氣源系統(tǒng)來的純凈壓縮空氣,經(jīng)電磁氣動控制閥Y1、Y2由吸附塔A下部進(jìn)進(jìn)塔體,經(jīng)吸附塔中碳分子篩床層吸附,并逐步向上推進(jìn),在此過程中,空氣中的氧分子被吸附在碳分子篩微孔中,而氮被濃縮在氣相中,由塔上部流出,經(jīng)電磁氣動控制閥Y6、Y8進(jìn)進(jìn)氮?dú)赓A罐,此過程即為A塔吸附制氮。與此同時,B吸附塔中吸附的氧分子經(jīng)過電磁氣動控制閥Y5排空,即B塔解吸至常壓。A、B兩塔交替進(jìn)行連續(xù)供氮。當(dāng)A塔中碳分子篩對氧的吸附量將達(dá)到平衡時,則該塔立即停止吸附。此時Y1、Y4、Y5、Y8均處于封閉狀態(tài),而Y2、Y3、Y6、Y7同時處于開啟狀態(tài),實(shí)行A、B兩吸附塔均壓,均壓后即切換進(jìn)進(jìn)B塔吸附、A塔解吸狀態(tài)。此時壓縮空氣經(jīng)電氣控制閥Y1、Y3進(jìn)進(jìn)B吸附塔下部,經(jīng)B塔中碳分子篩床層吸附。分離出來的氮?dú)饨?jīng)Y7、Y8進(jìn)進(jìn)氮?dú)赓A罐,即B塔吸附制氮。這樣A、B兩塔交替吸附、解吸,即形成連續(xù)不斷的向氮?dú)赓A罐輸送氮?dú)?。以上Y1~Y8電氣控制閥的動作順序、切換時間等全部由PLC控制,使二塔連續(xù)不斷供給合格氮?dú)狻?nbsp;
在正常工作時自動循環(huán)過程如下:
按程序啟動鍵→冷干機(jī)啟動→延時X秒→空壓機(jī)啟動→延時X秒→進(jìn)進(jìn)吸附A→延時X秒→均壓A=B→延時X秒→吸附B→延時X秒→均壓B=A→延時X秒→再次進(jìn)進(jìn)吸附A,如此自動循環(huán)。按停止鍵,系統(tǒng)全部停止工作。
控制要求有手動和自動兩種工作方式,并要求在手動方式時能進(jìn)行Y1~Y8閥的檢查。
在手動時能獨(dú)立起動、停止空壓機(jī)和冷干機(jī);能顯示吸附A、均壓A=B、吸附A、均壓B=A四個階段Y1~Y8的開啟情況;各項操縱均應(yīng)有指示燈顯示。
自動工作時,應(yīng)能按照自動工藝流程要求工作,并能在模擬工藝流程圖中顯示相應(yīng)的工作狀態(tài)。同時對自動運(yùn)行過程中的各延時時間均要能任意調(diào)節(jié),并能實(shí)時顯示和查詢當(dāng)前延時設(shè)定值。
3 PLC控制系統(tǒng)
3.1 輸進(jìn)/輸出點(diǎn)數(shù)的確定與PLC的選擇
根據(jù)工藝流程和控制要求分析,PSA制氮機(jī)的輸進(jìn)信號有19個,分別是手動操縱按鈕、自動操縱按鈕、自動起動按鈕、停止按鈕、空壓機(jī)起動按鈕、冷干機(jī)起動按鈕、吸附A按鈕、均壓A=B按鈕、吸附B按鈕、均壓B=A按鈕、閥檢測按鈕、Y1~Y8閥檢測按鈕8個;閥檢測按鈕只有在手動方式下起作用,而Y1~Y8閥檢測按鈕只有在閥檢測按鈕按下后有閥檢測指示后才起作用。
輸出信號也是19個,分別是Y1~Y8閥輸出8個、手動狀態(tài)指示、自動狀態(tài)指示、自動起動指示、停止指示、空壓機(jī)工作指示、冷干機(jī)工作指示、吸附A指示、均壓A=B指示、吸附B指示、均壓B=A指示,閥檢測指示。即在每一個輸進(jìn)信號旁邊均有相應(yīng)的指示。電磁閥Y1~Y8的工作電壓為直流24V,功率8W。
根據(jù)一般的設(shè)計方法,至少要選帶19點(diǎn)輸進(jìn)點(diǎn)和19點(diǎn)輸出點(diǎn)的PLC,或采用主機(jī)加擴(kuò)展的方式。為了使控制系統(tǒng)可靠、實(shí)用、經(jīng)濟(jì),我們選用了無錫華光有限公司的SM-16T作為基本單位,外加L-16T作為擴(kuò)展單元,并用CL-02DS作為參數(shù)設(shè)定和監(jiān)控單元。
SM-16T具有10個輸進(jìn)點(diǎn)和6個輸出點(diǎn),采用直流24V匯點(diǎn)輸進(jìn)方式,直流24V晶體管NPN型輸出方式。SM-16T本身的工作電壓為交流220V,并帶有RS-485和RS-232通訊接口,可實(shí)現(xiàn)CCM協(xié)議、無協(xié)議通訊。RS232接口又兼作編程口。程序的存放采用FlashROM,無需后備電池;L-16T有16個輸出點(diǎn),采用直流24V晶體管NPN型輸出方式,L-16T與SM-16T之間通過RS-485進(jìn)行通訊;通過CL-02DS液晶式顯示設(shè)定單元可進(jìn)行參數(shù)的設(shè)定和監(jiān)控,它與SM-16T之間通過RS-232進(jìn)行通訊。
3.2 輸進(jìn)/輸出點(diǎn)的編號分配和輸進(jìn)/輸出接線
實(shí)際設(shè)計中,由于輸進(jìn)信號相對較多,我們同時采用了硬件和軟件上的設(shè)計技巧,19個輸進(jìn)信號只占用了SM-16T的8個輸進(jìn)點(diǎn),輸出點(diǎn)用了SM-16T上的3點(diǎn)和L-16T上的16點(diǎn)共19點(diǎn)。具體輸進(jìn)/輸出編號分配如下:
I2--冷干機(jī)按鈕、手動操縱按鈕、Y1閥檢測按鈕;
I3--空壓機(jī)按鈕、自動操縱按鈕、Y2閥檢測按鈕;
I4--吸附A按鈕、自動起動按鈕、Y3閥檢測按鈕;
I5--均壓A=B按鈕、停止按鈕、Y4閥檢測按鈕;
I6--吸附B按鈕、Y5閥檢測按鈕;
I7--均壓B=A按鈕、Y6閥檢測按鈕;
I10--閥檢測按鈕、Y7閥檢測按鈕;
I11--Y8閥檢測按鈕;
Q0--冷干機(jī)中間繼電器及指示;
Q1--空壓機(jī)中間繼電器及指示;
Q2--閥檢測指示;
Q20--手動操縱指示;
Q21--自動操縱指示;
Q22--程序起動指示;
Q23--程序停止指示;
Q24--吸附A工作指示;
Q025--均壓A=B工作指示;
Q26--吸附B工作指示;
Q27--均壓B=A工作指示;
Q30~Q37--分別控制Y1~Y8閥輸出及指示。
在輸進(jìn)點(diǎn)中有4點(diǎn)為一點(diǎn)三用,3點(diǎn)為一點(diǎn)二用,為了判別在某一時刻是哪個輸進(jìn)信號起作用,我們用了SM-16T的三個輸出信號點(diǎn)Q3、Q4、Q5,作為一點(diǎn)三用的各輸進(jìn)信號公共端,同時利用軟件控制使得Q3、Q4、Q5循環(huán)接通,通過軟件和硬件上的配合,使得輸進(jìn)信號減少一半多。
3.3 軟件設(shè)計及技巧
對于輸進(jìn)點(diǎn)的一點(diǎn)三用或二用,在硬件上用了Q3、Q4、Q5作為它們不同的公共端,但在某一時刻到底是的哪個信號起作用呢,這時可用軟件的方法配合判別,具體做法見圖3所示的梯形圖。在圖3中,用了一個計數(shù)器C0讓Q3、Q4、Q5在不同時刻接通,由Q3、Q4、Q5所帶的常開接點(diǎn)和PLC的直接輸進(jìn)接點(diǎn)的“與”來判定到底是哪一個信號起作用,并用內(nèi)部線圈來表示不同的輸進(jìn)信號。
軟件編程采用華光公司編程軟件DirectSOFT2.3進(jìn)行梯形圖設(shè)計和通訊參數(shù)的確定。DirectSOFT2.3是bbbbbbS環(huán)境下的PLC編程軟件,使用方便、簡單、功能強(qiáng)大,利用它可進(jìn)行程序設(shè)計、編程實(shí)現(xiàn)、編寫注釋說明文檔、語法檢查及與PLC進(jìn)行通訊等。
用DirectSOFT2.3軟件進(jìn)行梯形圖設(shè)計調(diào)試、語法檢查后,可將以下傳寫進(jìn)SM-16T,這時PLC可進(jìn)行模擬運(yùn)行,在運(yùn)行之前,必須正確設(shè)置RS-232接口和RS-485接口的通訊參數(shù)。我們均選用9600bps、CCM通訊協(xié)議、8位數(shù)據(jù)位奇校驗方式。
另外,工作流程各階段的延時時間參數(shù)的設(shè)定由CL-02DS人機(jī)接口單元完成,先將CL-02DS通過RS-232接口與計算機(jī)通訊,采用CL-02DS軟件編程,確定設(shè)定延時時間參數(shù)所用的寄存器號和監(jiān)控時間參數(shù)所用的寄存器號,另外也可設(shè)定報警
【論文摘要】本文先容了制氮機(jī)的工作機(jī)理及簡單的工藝流程,PLC控制系統(tǒng)設(shè)計方案、輸進(jìn)/輸出接線圖、軟件流程圖及調(diào)試結(jié)果,并先容了設(shè)計過程中所用的節(jié)省輸進(jìn)/輸出點(diǎn)數(shù)的技巧和方法及顯示設(shè)定單元與主機(jī)之間的通訊題目。實(shí)際使用證實(shí)該控制系統(tǒng)性能穩(wěn)定可靠,操縱簡便,經(jīng)濟(jì)實(shí)用且靈活性強(qiáng)。
1 引 言
制氮機(jī)是以空氣為原料,以碳分子篩為吸附劑,運(yùn)用變壓吸附原理,使布滿微孔的碳分子篩對氣體分子有選擇性的吸附來獲得純度為98~99.99%的氮?dú)獾男滦椭频夹g(shù)。
碳分子篩系由硬煤磨細(xì)后,經(jīng)一系列加工成型燒結(jié)所得。經(jīng)活化成型后的碳分子篩其晶粒體分布著無數(shù)微孔孔穴。碳分子篩屬于速度分離型吸附劑,由于分子直徑小的氧分子O2比分子直徑稍大的氮分子N2在運(yùn)動中的擴(kuò)散速度要快十倍,所以,從分子動力學(xué)來講,當(dāng)空氣進(jìn)進(jìn)碳分子篩床層時,分子直徑小的氧以較快的速度進(jìn)進(jìn)碳分子結(jié)晶微孔中,氧被富集在碳分子固相中,而氮分子則在氣相中富集,從而將氧氣和氮?dú)鈴目諝庵蟹蛛x開來。碳分子篩對氧的平衡吸附量隨吸附壓力升高而增加,隨壓力的降低而減少,即所謂變壓吸附。當(dāng)進(jìn)碳分子篩床層的空氣壓力降低到常壓0.1MPa時,即所謂篩微孔中吸附的氧分子即被開釋出來,即所謂常壓解吸。為了能連續(xù)不斷地生產(chǎn)出合格氮?dú)?,必須對生產(chǎn)過程中的各個流程進(jìn)行自動控制。
PSA制氮機(jī)控制系統(tǒng)原先采用的是繼電接觸控制方法,所用器件多,觸點(diǎn)易損,控制單一,體積大,無法隨時檢測Y1~Y8電磁閥的好壞。通過對工藝流程和控制要求的分析,為了使控制系統(tǒng)更加靈活、可靠,操縱方便且具有通用性,我們選用了無錫華光公司的SM-16T型PLC進(jìn)行控制。PLC控制方法靈活,不需用時間繼電器,可實(shí)時顯示工作流程并監(jiān)視工作時間,并具有簡單、實(shí)用、美觀、操縱方便的人機(jī)界面。
2 制氮系統(tǒng)控制要求分析
空氣壓縮機(jī)用來提供足夠的氣量和相對恒定的輸進(jìn)壓力0.75~0.8MPa的原料氣,經(jīng)冷干機(jī)除水、除油、除固態(tài)粒子等凈化處理后,為了能連續(xù)不斷地輸出恒定的氮?dú)?,系統(tǒng)設(shè)置了A、B兩個吸附塔進(jìn)行交替工作。由氣源系統(tǒng)來的純凈壓縮空氣,經(jīng)電磁氣動控制閥Y1、Y2由吸附塔A下部進(jìn)進(jìn)塔體,經(jīng)吸附塔中碳分子篩床層吸附,并逐步向上推進(jìn),在此過程中,空氣中的氧分子被吸附在碳分子篩微孔中,而氮被濃縮在氣相中,由塔上部流出,經(jīng)電磁氣動控制閥Y6、Y8進(jìn)進(jìn)氮?dú)赓A罐,此過程即為A塔吸附制氮。與此同時,B吸附塔中吸附的氧分子經(jīng)過電磁氣動控制閥Y5排空,即B塔解吸至常壓。A、B兩塔交替進(jìn)行連續(xù)供氮。當(dāng)A塔中碳分子篩對氧的吸附量將達(dá)到平衡時,則該塔立即停止吸附。此時Y1、Y4、Y5、Y8均處于封閉狀態(tài),而Y2、Y3、Y6、Y7同時處于開啟狀態(tài),實(shí)行A、B兩吸附塔均壓,均壓后即切換進(jìn)進(jìn)B塔吸附、A塔解吸狀態(tài)。此時壓縮空氣經(jīng)電氣控制閥Y1、Y3進(jìn)進(jìn)B吸附塔下部,經(jīng)B塔中碳分子篩床層吸附。分離出來的氮?dú)饨?jīng)Y7、Y8進(jìn)進(jìn)氮?dú)赓A罐,即B塔吸附制氮。這樣A、B兩塔交替吸附、解吸,即形成連續(xù)不斷的向氮?dú)赓A罐輸送氮?dú)?。以上Y1~Y8電氣控制閥的動作順序、切換時間等全部由PLC控制,使二塔連續(xù)不斷供給合格氮?dú)狻?nbsp;
在正常工作時自動循環(huán)過程如下:
按程序啟動鍵→冷干機(jī)啟動→延時X秒→空壓機(jī)啟動→延時X秒→進(jìn)進(jìn)吸附A→延時X秒→均壓A=B→延時X秒→吸附B→延時X秒→均壓B=A→延時X秒→再次進(jìn)進(jìn)吸附A,如此自動循環(huán)。按停止鍵,系統(tǒng)全部停止工作。
控制要求有手動和自動兩種工作方式,并要求在手動方式時能進(jìn)行Y1~Y8閥的檢查。
在手動時能獨(dú)立起動、停止空壓機(jī)和冷干機(jī);能顯示吸附A、均壓A=B、吸附A、均壓B=A四個階段Y1~Y8的開啟情況;各項操縱均應(yīng)有指示燈顯示。
自動工作時,應(yīng)能按照自動工藝流程要求工作,并能在模擬工藝流程圖中顯示相應(yīng)的工作狀態(tài)。同時對自動運(yùn)行過程中的各延時時間均要能任意調(diào)節(jié),并能實(shí)時顯示和查詢當(dāng)前延時設(shè)定值。
3 PLC控制系統(tǒng)
3.1 輸進(jìn)/輸出點(diǎn)數(shù)的確定與PLC的選擇
根據(jù)工藝流程和控制要求分析,PSA制氮機(jī)的輸進(jìn)信號有19個,分別是手動操縱按鈕、自動操縱按鈕、自動起動按鈕、停止按鈕、空壓機(jī)起動按鈕、冷干機(jī)起動按鈕、吸附A按鈕、均壓A=B按鈕、吸附B按鈕、均壓B=A按鈕、閥檢測按鈕、Y1~Y8閥檢測按鈕8個;閥檢測按鈕只有在手動方式下起作用,而Y1~Y8閥檢測按鈕只有在閥檢測按鈕按下后有閥檢測指示后才起作用。
輸出信號也是19個,分別是Y1~Y8閥輸出8個、手動狀態(tài)指示、自動狀態(tài)指示、自動起動指示、停止指示、空壓機(jī)工作指示、冷干機(jī)工作指示、吸附A指示、均壓A=B指示、吸附B指示、均壓B=A指示,閥檢測指示。即在每一個輸進(jìn)信號旁邊均有相應(yīng)的指示。電磁閥Y1~Y8的工作電壓為直流24V,功率8W。
根據(jù)一般的設(shè)計方法,至少要選帶19點(diǎn)輸進(jìn)點(diǎn)和19點(diǎn)輸出點(diǎn)的PLC,或采用主機(jī)加擴(kuò)展的方式。為了使控制系統(tǒng)可靠、實(shí)用、經(jīng)濟(jì),我們選用了無錫華光有限公司的SM-16T作為基本單位,外加L-16T作為擴(kuò)展單元,并用CL-02DS作為參數(shù)設(shè)定和監(jiān)控單元。
SM-16T具有10個輸進(jìn)點(diǎn)和6個輸出點(diǎn),采用直流24V匯點(diǎn)輸進(jìn)方式,直流24V晶體管NPN型輸出方式。SM-16T本身的工作電壓為交流220V,并帶有RS-485和RS-232通訊接口,可實(shí)現(xiàn)CCM協(xié)議、無協(xié)議通訊。RS232接口又兼作編程口。程序的存放采用FlashROM,無需后備電池;L-16T有16個輸出點(diǎn),采用直流24V晶體管NPN型輸出方式,L-16T與SM-16T之間通過RS-485進(jìn)行通訊;通過CL-02DS液晶式顯示設(shè)定單元可進(jìn)行參數(shù)的設(shè)定和監(jiān)控,它與SM-16T之間通過RS-232進(jìn)行通訊。
3.2 輸進(jìn)/輸出點(diǎn)的編號分配和輸進(jìn)/輸出接線
實(shí)際設(shè)計中,由于輸進(jìn)信號相對較多,我們同時采用了硬件和軟件上的設(shè)計技巧,19個輸進(jìn)信號只占用了SM-16T的8個輸進(jìn)點(diǎn),輸出點(diǎn)用了SM-16T上的3點(diǎn)和L-16T上的16點(diǎn)共19點(diǎn)。具體輸進(jìn)/輸出編號分配如下:
I2--冷干機(jī)按鈕、手動操縱按鈕、Y1閥檢測按鈕;
I3--空壓機(jī)按鈕、自動操縱按鈕、Y2閥檢測按鈕;
I4--吸附A按鈕、自動起動按鈕、Y3閥檢測按鈕;
I5--均壓A=B按鈕、停止按鈕、Y4閥檢測按鈕;
I6--吸附B按鈕、Y5閥檢測按鈕;
I7--均壓B=A按鈕、Y6閥檢測按鈕;
I10--閥檢測按鈕、Y7閥檢測按鈕;
I11--Y8閥檢測按鈕;
Q0--冷干機(jī)中間繼電器及指示;
Q1--空壓機(jī)中間繼電器及指示;
Q2--閥檢測指示;
Q20--手動操縱指示;
Q21--自動操縱指示;
Q22--程序起動指示;
Q23--程序停止指示;
Q24--吸附A工作指示;
Q025--均壓A=B工作指示;
Q26--吸附B工作指示;
Q27--均壓B=A工作指示;
Q30~Q37--分別控制Y1~Y8閥輸出及指示。
在輸進(jìn)點(diǎn)中有4點(diǎn)為一點(diǎn)三用,3點(diǎn)為一點(diǎn)二用,為了判別在某一時刻是哪個輸進(jìn)信號起作用,我們用了SM-16T的三個輸出信號點(diǎn)Q3、Q4、Q5,作為一點(diǎn)三用的各輸進(jìn)信號公共端,同時利用軟件控制使得Q3、Q4、Q5循環(huán)接通,通過軟件和硬件上的配合,使得輸進(jìn)信號減少一半多。
3.3 軟件設(shè)計及技巧
對于輸進(jìn)點(diǎn)的一點(diǎn)三用或二用,在硬件上用了Q3、Q4、Q5作為它們不同的公共端,但在某一時刻到底是的哪個信號起作用呢,這時可用軟件的方法配合判別,具體做法見圖3所示的梯形圖。在圖3中,用了一個計數(shù)器C0讓Q3、Q4、Q5在不同時刻接通,由Q3、Q4、Q5所帶的常開接點(diǎn)和PLC的直接輸進(jìn)接點(diǎn)的“與”來判定到底是哪一個信號起作用,并用內(nèi)部線圈來表示不同的輸進(jìn)信號。
軟件編程采用華光公司編程軟件DirectSOFT2.3進(jìn)行梯形圖設(shè)計和通訊參數(shù)的確定。DirectSOFT2.3是bbbbbbS環(huán)境下的PLC編程軟件,使用方便、簡單、功能強(qiáng)大,利用它可進(jìn)行程序設(shè)計、編程實(shí)現(xiàn)、編寫注釋說明文檔、語法檢查及與PLC進(jìn)行通訊等。
用DirectSOFT2.3軟件進(jìn)行梯形圖設(shè)計調(diào)試、語法檢查后,可將以下傳寫進(jìn)SM-16T,這時PLC可進(jìn)行模擬運(yùn)行,在運(yùn)行之前,必須正確設(shè)置RS-232接口和RS-485接口的通訊參數(shù)。我們均選用9600bps、CCM通訊協(xié)議、8位數(shù)據(jù)位奇校驗方式。
另外,工作流程各階段的延時時間參數(shù)的設(shè)定由CL-02DS人機(jī)接口單元完成,先將CL-02DS通過RS-232接口與計算機(jī)通訊,采用CL-02DS軟件編程,確定設(shè)定延時時間參數(shù)所用的寄存器號和監(jiān)控時間參數(shù)所用的寄存器號,另外也可設(shè)定報警
本文標(biāo)簽:可編程控制器在制氮機(jī)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
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